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包裝機鋁紙卷展開裝置控制的改進

發(fā)布時間:2020-06-29 10:30:33 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載

1、問題分析

包裝機鋁紙卷展開過程中,當鋁紙卷在正常工作位置時,鋁紙卷軸后面有一個模擬量輸出傳感器,它檢測鋁紙卷直徑大小,  控制系統(tǒng)根據(jù)它輸出的信號來控制鋁紙卷展開電磁阻尼器的制動力的大小。  阻尼器的制動力的大小是隨著直徑減小而減小的。而當鋁紙卷轉(zhuǎn)到等待拼接位置時,鋁紙卷軸后面沒有直徑檢測器, 控制系統(tǒng)發(fā)出一個恒定信號, 阻尼器制動力保持恒定,鋁紙卷所受到的制動力是恒定不變的,這會導致拖紙輥電機受到的阻力隨著鋁紙卷直徑的減小不斷變大使電機過載或者把鋁箔紙拉斷。

當鋁紙卷將用盡時,需要發(fā)出拼接信號用來啟動拼接程序, 這個信號是鋁紙卷壓桿后面的金屬塊感應拼接傳感器產(chǎn)生的, 因為金屬塊和拼接傳感器都在箱體內(nèi),  并且兩個鋁紙卷軸拼接直徑還要調(diào)整一直,所以調(diào)整起來非常麻煩,浪費大量時間。

2、解決方案

機器運轉(zhuǎn)時,拖紙輥電機轉(zhuǎn)動展開鋁紙卷,使鋁紙卷轉(zhuǎn)動, 兩個鋁紙卷軸通過同步皮帶連在一起,  同步皮帶連在阻尼器軸上,所以鋁紙卷轉(zhuǎn)動帶動阻尼器軸轉(zhuǎn)動。因為兩個鋁紙卷共用一個阻尼器,  所以可以通過檢測阻尼器軸轉(zhuǎn)動的快慢來檢測兩個工作位置鋁紙卷的大小,  然后根據(jù)鋁紙卷直徑大小來控制阻尼器制動力大小。首先在阻尼器軸上安裝一個電器凸輪,然后在電器凸輪旁安裝一個傳感器 S1 用來檢測電器凸輪轉(zhuǎn)動產(chǎn)生脈沖信號,如圖一,這個脈沖信號輸入到PLC。 另外在煙庫煙支推桿

電器凸輪旁安裝傳感器示意圖

 

旁安裝一個傳感器S2 檢測煙支推桿運動,推桿每推一包煙感應傳感器 S2 一次,S2 便產(chǎn)生一個脈沖信號,這個脈沖信號也輸入PLC。 PLC 程序根據(jù)兩個 S2 脈沖信號之間的 S1 脈沖信號數(shù)量計算鋁箔紙直徑大小,然后根據(jù)這個值 PLC 程序再計算出相應大小的控制信號輸出控制阻尼器驅(qū)動裝置。  使阻尼器的制動力隨著直徑大小而變化。 同時用一個 HMI 人機界面和 PLC 進行通訊,在人機界面上可以直接設定拼接直徑。

3、控制原理

在生產(chǎn)過程中,拖紙輥帶動鋁紙卷轉(zhuǎn)動,鋁紙卷帶動阻尼器軸轉(zhuǎn)動,電器凸輪跟著轉(zhuǎn)動,傳感器 S1 感應電器凸輪產(chǎn)生一系列脈沖,脈沖信號進入 PLC 內(nèi)部。 同時煙庫煙支推桿做往復運動,把煙支推進模盒。 煙庫煙支推桿做一次往復運動感應一次傳感器S2。 即每包煙S2 產(chǎn)生一個脈沖信號,這個脈沖信號也進PLC 內(nèi)部。 因為每片鋁紙長度是一定的,而鋁紙卷直徑越來越小,鋁紙直徑越小,產(chǎn)生一片鋁紙時,鋁紙卷軸就要轉(zhuǎn)動更長距離,同時阻尼器軸也要轉(zhuǎn)動更長距離,電器凸輪傳感器 S1 會產(chǎn)生更多的脈沖鋁紙卷直徑大時,生產(chǎn)一包煙電器凸輪傳感S1 產(chǎn)生的脈沖少鋁紙直徑小時,生產(chǎn)一包煙電器凸輪傳感S1 產(chǎn)生的脈沖多所以根據(jù)脈沖多少可以判斷鋁紙卷直徑大小。

圖二是控制系統(tǒng)的原理框圖??刂葡到y(tǒng)有電器凸輪傳感器煙支推桿傳感器、PLC、HMI 人機界面、 驅(qū)動器和電磁阻尼器組成。

PLC 時刻接收電器凸輪傳感器 S1 檢測凸輪產(chǎn)生的脈沖信號和推煙桿檢測傳感器 S2 檢測推煙桿運動產(chǎn)生的脈沖信號, PLC  程序根據(jù)兩個推煙桿脈沖信號之間的電器凸輪脈沖信號數(shù)量計算出鋁箔紙直徑大小,然后根據(jù)這個計算值輸出相應的信號控制驅(qū)動器,驅(qū)動器輸出相應值控制電磁阻尼器產(chǎn)生適當?shù)闹苿恿?,保持鋁箔紙卷均勻穩(wěn)定運動。

控制系統(tǒng)的原理框圖

HMI 人機界面用于設定相關(guān)的控制參數(shù),包括拼接直徑設定。 機器運行時,PLC 程序把計算出的鋁紙直徑不斷和設定的拼接直徑進行比較,當鋁紙直徑達到設定值時,PLC 發(fā)出控制信號給機器控制系統(tǒng),機器控制系統(tǒng)就會發(fā)出拼接指令開始拼接程序。

驅(qū)動器輸入端接到 PLC 輸出端,輸出端接到鋁箔紙卷展開電磁阻尼器上。

4、取得效果

使用效果良好,減少了拖紙輥電機過載或者把鋁箔紙拉斷的可能性。 設定拼接直徑簡單易操作。 減少了維修時間,提高了生產(chǎn)效率。 達到了預期目的。

 

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