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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-06-29 10:30:33 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
1、問題分析
包裝機鋁紙卷展開過程中,當鋁紙卷在正常工作位置時,鋁紙卷軸后面有一個模擬量輸出傳感器,它檢測鋁紙卷直徑大小, 控制系統(tǒng)根據(jù)它輸出的信號來控制鋁紙卷展開電磁阻尼器的制動力的大小。 阻尼器的制動力的大小是隨著直徑減小而減小的。而當鋁紙卷轉(zhuǎn)到等待拼接位置時,鋁紙卷軸后面沒有直徑檢測器, 控制系統(tǒng)發(fā)出一個恒定信號, 阻尼器制動力保持恒定,鋁紙卷所受到的制動力是恒定不變的,這會導致拖紙輥電機受到的阻力隨著鋁紙卷直徑的減小不斷變大, 使電機過載或者把鋁箔紙拉斷。
當鋁紙卷將用盡時,需要發(fā)出拼接信號用來啟動拼接程序, 這個信號是鋁紙卷壓桿后面的金屬塊感應拼接傳感器產(chǎn)生的, 因為金屬塊和拼接傳感器都在箱體內(nèi), 并且兩個鋁紙卷軸拼接直徑還要調(diào)整一直,所以調(diào)整起來非常麻煩,浪費大量時間。
2、解決方案
機器運轉(zhuǎn)時,拖紙輥電機轉(zhuǎn)動展開鋁紙卷,使鋁紙卷轉(zhuǎn)動, 兩個鋁紙卷軸通過同步皮帶連在一起, 同步皮帶連在阻尼器軸上,所以鋁紙卷轉(zhuǎn)動帶動阻尼器軸轉(zhuǎn)動。因為兩個鋁紙卷共用一個阻尼器, 所以可以通過檢測阻尼器軸轉(zhuǎn)動的快慢來檢測兩個工作位置鋁紙卷的大小, 然后根據(jù)鋁紙卷直徑大小來控制阻尼器制動力大小。首先在阻尼器軸上安裝一個電器凸輪,然后在電器凸輪旁安裝一個傳感器 S1 用來檢測電器凸輪轉(zhuǎn)動產(chǎn)生脈沖信號,如圖一,這個脈沖信號輸入到PLC。 另外在煙庫煙支推桿
旁安裝一個傳感器S2 檢測煙支推桿運動,推桿每推一包煙感應傳感器 S2 一次,S2 便產(chǎn)生一個脈沖信號,這個脈沖信號也輸入PLC。 PLC 程序根據(jù)兩個 S2 脈沖信號之間的 S1 脈沖信號數(shù)量計算鋁箔紙直徑大小,然后根據(jù)這個值 PLC 程序再計算出相應大小的控制信號輸出控制阻尼器驅(qū)動裝置。 使阻尼器的制動力隨著直徑大小而變化。 同時用一個 HMI 人機界面和 PLC 進行通訊,在人機界面上可以直接設定拼接直徑。
3、控制原理
在生產(chǎn)過程中,拖紙輥帶動鋁紙卷轉(zhuǎn)動,鋁紙卷帶動阻尼器軸轉(zhuǎn)動,電器凸輪跟著轉(zhuǎn)動,傳感器 S1 感應電器凸輪產(chǎn)生一系列脈沖,脈沖信號進入 PLC 內(nèi)部。 同時煙庫煙支推桿做往復運動,把煙支推進模盒。 煙庫煙支推桿做一次往復運動感應一次傳感器S2。 即每包煙S2 產(chǎn)生一個脈沖信號,這個脈沖信號也進入PLC 內(nèi)部。 因為每片鋁紙長度是一定的,而鋁紙卷直徑越來越小,鋁紙直徑越小,產(chǎn)生一片鋁紙時,鋁紙卷軸就要轉(zhuǎn)動更長距離,同時阻尼器軸也要轉(zhuǎn)動更長距離,電器凸輪傳感器 S1 就會產(chǎn)生更多的脈沖。 鋁紙卷直徑大時,生產(chǎn)一包煙電器凸輪傳感器S1 產(chǎn)生的脈沖少。 鋁紙直徑小時,生產(chǎn)一包煙電器凸輪傳感器S1 產(chǎn)生的脈沖多。 所以根據(jù)脈沖多少可以判斷鋁紙卷直徑大小。
圖二是控制系統(tǒng)的原理框圖??刂葡到y(tǒng)有電器凸輪傳感器、煙支推桿傳感器、PLC、HMI 人機界面、 驅(qū)動器和電磁阻尼器組成。
PLC 時刻接收電器凸輪傳感器 S1 檢測凸輪產(chǎn)生的脈沖信號和推煙桿檢測傳感器 S2 檢測推煙桿運動產(chǎn)生的脈沖信號, PLC 程序根據(jù)兩個推煙桿脈沖信號之間的電器凸輪脈沖信號數(shù)量計算出鋁箔紙直徑大小,然后根據(jù)這個計算值輸出相應的信號控制驅(qū)動器,驅(qū)動器輸出相應值控制電磁阻尼器產(chǎn)生適當?shù)闹苿恿?,保持鋁箔紙卷均勻穩(wěn)定運動。
HMI 人機界面用于設定相關(guān)的控制參數(shù),包括拼接直徑設定。 機器運行時,PLC 程序把計算出的鋁紙直徑不斷和設定的拼接直徑進行比較,當鋁紙直徑達到設定值時,PLC 發(fā)出控制信號給機器控制系統(tǒng),機器控制系統(tǒng)就會發(fā)出拼接指令開始拼接程序。
驅(qū)動器輸入端接到 PLC 輸出端,輸出端接到鋁箔紙卷展開電磁阻尼器上。
4、取得效果
使用效果良好,減少了拖紙輥電機過載或者把鋁箔紙拉斷的可能性。 設定拼接直徑簡單易操作。 減少了維修時間,提高了生產(chǎn)效率。 達到了預期目的。
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