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提高水泥包裝機袋重合格率

發(fā)布時間:2020-12-08 11:58:15 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

廣西省某股份有限責任公司一、二線包機原為湖北黃石混凝土機械設(shè)備廠生產(chǎn)制造的包機,選用機械設(shè)備掛砣式稱重設(shè)備,此系統(tǒng)軟件受現(xiàn)場自然環(huán)境、零配件磨壞、混凝土原材料溫度及流通性等層面危害,非常容易導致凈重起伏很大,調(diào)節(jié)不便,袋重可預(yù)測性差等特性。因此,企業(yè)在2008年對一、二線包機開展了更新改造,在原先包機總體構(gòu)造基礎(chǔ)不更改的狀況,對全部稱重設(shè)備開展了更新改造,把機械設(shè)備稱重設(shè)備更新改造成電子器件稱重設(shè)備,應(yīng)當說改成電子器件稱重的構(gòu)思,是合乎包機稱重的發(fā)展趨勢規(guī)定的,可是本次更新改造因為存有對包機的全部基本原理了解不夠,相對配套設(shè)施的難題沒有考慮周到,再加上管理方法上存有比較嚴重的缺失,導致一、二線包機的生產(chǎn)制造及袋重不理想化,乃至對企業(yè)商品造成了危害,導致企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展上的損害。
因為袋重的不穩(wěn)定,生產(chǎn)制造的異常,商品原廠的達標率也不可以獲得確保,二零零九年底,隨便提取了二零零九年9月1~10日袋重混凝土提貨車子的電子地磅數(shù)據(jù)信息開展了剖析,發(fā)覺在總車數(shù)1659個車中,在其中三線包機生產(chǎn)制造裝貨數(shù)為639車,總重為
11216T,拋除不過關(guān)的袋重,均值單包袋重為50.48kg,均值單包袋重超出51kg的為30車,超載車數(shù)比例是4.7%,應(yīng)當說數(shù)據(jù)信息還是湊合能夠接納的,這表明三線包機為新包機,稱重設(shè)備是特性有確保,雖然說管理方法存有一定難題,可是原廠袋重基礎(chǔ)可控性,此外一方面,發(fā)覺三線的不過關(guān)是數(shù)最多的,占了三線原廠量的8.5%,遙遠高過一線、二線的廢品率,歷經(jīng)掌握,剛好是由于企業(yè)成袋混凝土袋重的不可控性,超載后沒法原廠,使取貨的駕駛員都選用入廠過秤前儲水箱滿油水,原廠過秤時加水(即使顯示信息均值袋重不過關(guān),可是能夠原廠)的方法來保證 原廠暢順一些。而一、二線的包機生產(chǎn)制造的成袋混凝土的袋重,與之對比差別非常大,在合格品原廠中,在其中一線成袋水泥車數(shù)為555車,總重為8289T,均值單包袋重為50.77kg,均值單包袋重超出51kg的達193車,占一線總原廠車數(shù)的34.8%,較大 的超載車子的均值單包袋重居然做到53.92kg;二線成袋混凝土轎車總車數(shù)為460車,均值單包袋重
50.62,超出51kg有65車,占二線轎車數(shù)量的14.1%;一線、二線單包袋重均值為50.68kg,均值袋重超出51kg的車子數(shù)比例達25.2%,基本上是三線的近20倍之多,實際上,具體情況更加槽糕,因為袋重無法得到確保,超載狀況已變成了常態(tài)化,導致駕駛員為了更好地不因超載非法原廠的狀況產(chǎn)生,專業(yè)采用了入廠過秤前滿油儲水箱的水,裝貨原廠過秤前加水或超載后加水再度過秤的狀況,假如考慮到這些要素,按每一個車均值有255kg的水計,均值一車18.8T測算,那麼一、二線的包裝混凝土均值袋重應(yīng)當在50.81kg之上。此外,還發(fā)現(xiàn)有5.1%為均值凈袋重達不上50kg的不合格品原廠的狀況,上年12月份遭受湛江市顧客的舉報,有近三噸的成袋混凝土袋重不過關(guān),大部分48kg上下,最少的乃至僅有46kg,之上數(shù)據(jù)信息狀況能夠看得出,一線、二線包機袋重確實存在著非常多的難題,已做到基礎(chǔ)不可控性的局勢。因而,為了更好地確保企業(yè)的一切正常生產(chǎn)制造,務(wù)必對全自動包裝機開展全方位的更新改造。
(二)更新改造對策
從二零零九年11月份起開始對一線、二線包機袋重存在的不足開展了特別關(guān)心,并且把此難題做為一項科技攻關(guān)工作中來抓。根據(jù)科學研究剖析發(fā)覺,危害混凝土袋重的要素非常多,包含硬件配置層面及管理工作均存在的不足,硬件配置層面的難題尤其突顯。因而,從包機罐裝方法;管理程序;家用電器硬件配置;機械設(shè)備、加工工藝;管理方案等五個層面開展改善。
1.罐裝方法的控制方法
現(xiàn)階段銷售市場上電子器件沉穩(wěn)系統(tǒng)軟件的包機,其罐裝方法均已選用了強制罐裝設(shè)備,混凝土罐裝時能夠保證罐裝設(shè)備開停機時,混凝土的具體罐裝能夠保證同歩,袋重的操縱完就可以獲得了確保,而一線、二線的原來包機是汽化送料罐裝方法,并不是強制的方法,其罐裝送料量的尺寸受氣體壓力、工作壓力尺寸的危害非常大。工作中時袋重做到指標值后數(shù)據(jù)信號給關(guān)灰汽缸,汽缸姿勢后關(guān)灰,但關(guān)灰后到成袋混凝土調(diào)包有落后時間,這時,橡膠軟管關(guān)料點至包機嘴有近400mm的間距,其管中混凝土這時不是可控性的,此一部分的混凝土依然在流動性并罐裝進塑料編織袋,并且是沒法計量檢定,這就代表著具體關(guān)料與具體罐裝終止是徹底兩碼事,袋重顯示信息的凈重與具體凈重就會有區(qū)別,袋重誤差量伴隨著包機轉(zhuǎn)速及包機主缸的空氣壓力的轉(zhuǎn)變而轉(zhuǎn)變,它是包機袋重造成起伏的關(guān)鍵緣故。
對于此類包機罐裝方法選用是汽化上料,與如今通用性的強制機械設(shè)備罐裝方法有實質(zhì)的差別,經(jīng)做實驗,發(fā)覺關(guān)灰橡膠軟管內(nèi)到包機嘴的量約1公斤上下,此量是歸屬于不可控性的沒法計量檢定的混凝土,它是客觀現(xiàn)實的實際,橡膠軟管關(guān)灰后仍落后的罐裝量尺寸由包機轉(zhuǎn)速比及汽化后的混凝土水流量來明確,因此,大家僅有盡量采用平穩(wěn)包機氣動閥門,維持汽化實際效果勻稱性,操縱有效的包機轉(zhuǎn)速比這兩個層面來完成袋重的可靠性。
(1)平穩(wěn)包機氣動閥門,維持汽化實際效果勻稱性
包機用風與別的用風所有分離出來,降低當場用風對包機用風的危害,開展平穩(wěn)空氣壓力的更新改造:原先包機用風與進包機的氣動閥門、當場清理用風同用管道,農(nóng)民工清理及當場維護保養(yǎng)時臨時性開風非常廣泛,并且具備不確定性的特性,風源的起伏對包機袋重就造成了立即的危害,因此,大家專業(yè)對管道開展了更新改造,把包機用的風包含進包機主缸的汽化用風、關(guān)料的用風及復(fù)印用的風,與當場臨時性用風及樓頂包機主缸的氣動閥門的用風徹底分離,且把包機的專用型風源所有選用歷經(jīng)空壓機儲氣罐后的穩(wěn)壓管風源,當場的臨時性用風改在進空壓機儲氣罐以前,另外規(guī)定汽化用的風源統(tǒng)一調(diào)節(jié)至0.18mpa至0.25mpa中間,在這個基礎(chǔ)上,為確保二線包機的用排風量及工作壓力,大家還專業(yè)運用目前的空氣壓縮機,更新改造了全部隧道通風管道,把3#空氣壓縮機改為了包機專業(yè)設(shè)備,別的二臺機改成散裝、庫內(nèi)放料及當場臨時性用風的風源(必需時也可根據(jù)閘閥的變換供包機應(yīng)用),根據(jù)這類更新改造,徹底解決了風源的起伏對袋重造成的危害,為袋重的可靠性造就了基礎(chǔ)標準,也解決了危害包機生產(chǎn)制造不穩(wěn)定的難題,尤其是原先生產(chǎn)制造525混凝土時,常常罐裝異常沒法生產(chǎn)制造的狀況(關(guān)鍵緣故是高標準混凝土的流通性差導致的);根據(jù)那樣的更新改造,還更改了原先通常要開三臺空氣壓縮機仍不能滿足生產(chǎn)制造的狀況,但如今只要開二臺空氣壓縮機便做到了生產(chǎn)制造所愿的優(yōu)良局勢,僅空氣壓縮機水電費年可節(jié)約八萬元上下。
(2)調(diào)節(jié)包機轉(zhuǎn)速比
在混凝土流通性及汽化排風量不會改變的狀況下,轉(zhuǎn)速比變慢,罐裝橡膠軟管關(guān)灰后沒法計量檢定的混凝土進到袋里的就越大,相反,則狀況反過來,因而,僅從操縱此不可控性的混凝土容量看,轉(zhuǎn)速比越快,其出現(xiàn)偏差的原因量就應(yīng)越小,是有益的,可是因為一、二線包機自身沒有托包架,塑料編織袋在加工過程中隨意懸架在包機嘴邊,轉(zhuǎn)速比越快,其向心力越大,對稱性重的精確性危害就越大,因此 操縱好包機的有效轉(zhuǎn)速比尤為重要,之前是沒有規(guī)定的,啟動時轉(zhuǎn)速比調(diào)節(jié)無拘無束,其袋重的可靠性當然顯而易見,因此,歷經(jīng)數(shù)次不斷實驗,大家發(fā)覺包機轉(zhuǎn)速比操縱在550轉(zhuǎn)/分
至800轉(zhuǎn)/分,生產(chǎn)量操縱在76噸/鐘頭至96噸/鐘頭,袋重的可靠性是有確保的,在一切正常狀況下,包機的臺時生產(chǎn)量盡量操縱在90噸/鐘頭上下為最好,為防止人為失誤的危害,生產(chǎn)基地專業(yè)在限定轉(zhuǎn)速比的電阻器上開展了設(shè)置,把包機轉(zhuǎn)速比強制性操縱在500轉(zhuǎn)/分至800轉(zhuǎn)/分中間,確保了生產(chǎn)制造的可靠性。

2.電腦上秤重管理程序升級
原先的管理程序總體上大部分做到應(yīng)用規(guī)定,可是我們在應(yīng)用全過程中發(fā)覺其啟動前期數(shù)據(jù)收集時不足立即,上一次啟動的數(shù)據(jù)信息沒有持續(xù)應(yīng)用,導致全自動調(diào)節(jié)不立即及時,經(jīng)與生產(chǎn)廠家溝通交流,生產(chǎn)廠家回應(yīng)要歷經(jīng)十五噸上下的早期生產(chǎn)制造,凈重數(shù)據(jù)的采集及全自動調(diào)整才可以進行,也就代表著早期有15噸上下的成袋混凝土的袋重是沒法獲得確保的,非常容易導致不合格品或超載的混凝土出廠,因此大家規(guī)定生產(chǎn)廠家修改程序流程,程序流程升級后,啟動生產(chǎn)制造時就立即依據(jù)之前啟動的記憶力數(shù)據(jù)信息及線上生產(chǎn)制造的成袋數(shù)據(jù)信息開展加權(quán)平均值,持續(xù)全自動調(diào)整,故開機后迅速能夠確保一切正常生產(chǎn)制造,袋重獲得了確保。
3.家用電器硬件配置的更新改造及健全
因為控制板在設(shè)計方案關(guān)鍵點上存有一定的缺點,也危害來到袋重的操縱,因而,根據(jù)科學研究,對控制板的一部分元器件開展了拆換和更新改造。
(1)操縱繼電器輸出方法更新改造
原先控制板的輸出操縱選用汽車繼電器來操縱,包機當場標準較為極端,再加上汽車繼電器為容柵,經(jīng)常會出現(xiàn)汽車繼電器觸碰不太好危害生產(chǎn)制造及秤重不穩(wěn)定的狀況產(chǎn)生,因此處理此難題,大家把汽車繼電器改為了整流管,容柵輸出改成無觸點式輸出,更新改造后防止了接觸不良現(xiàn)象造成生產(chǎn)制造及袋重不穩(wěn)定的狀況
(2)更改控制板電位器型號
原控制板內(nèi)部調(diào)零電阻器為10K,可調(diào)性非常差,調(diào)整精密度低,略微調(diào)整一點,數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)變就非常大,導致調(diào)節(jié)袋重時無法操縱,歷經(jīng)實驗,大家選用了500歐姆的電阻器,職位調(diào)節(jié)主要參數(shù)時就非常便捷,袋重的可預(yù)測性獲得了提升 。
(3)對全部的重量傳感器所有查驗檢測并拆換不符合規(guī)定的感應(yīng)器
重量傳感器是袋重操縱的關(guān)鍵,袋重數(shù)據(jù)信息的尺寸,便是由感應(yīng)器計量檢定并傳送數(shù)據(jù)信號給操縱服務(wù)器的,假如感應(yīng)器都是有難題,達不上計量檢定規(guī)定,那全部的數(shù)據(jù)信息也沒有一切實際意義,可是感應(yīng)器很多人全是根據(jù)精確測量其微工作電壓的轉(zhuǎn)變來分辨其一切正常是否,可是這類方式通常達不上規(guī)定,沒法立即檢驗出有什么問題的感應(yīng)器,并且從技術(shù)改造應(yīng)用至今,就沒有開展系統(tǒng)軟件查驗過,因此,大家根據(jù)對全部秤重架開展線形計量檢定校準檢驗及比照方式來查驗(用新的感應(yīng)器替代比照的方式),發(fā)覺非常高達不上應(yīng)用規(guī)定的感應(yīng)器,根據(jù)對這種感應(yīng)器開展拆換,袋重的沉穩(wěn)實際效果顯著獲得反映。
(4)撤消主控制板的調(diào)整作用
原先的調(diào)整作用主要是對稱性架的皮重開展調(diào)整,根據(jù)核查發(fā)覺,此作用沒有是多少現(xiàn)實意義,并且由于數(shù)據(jù)信息的調(diào)整,沒法形象化體現(xiàn)稱架的具體情況,對啟動時分辨稱架是不是做到應(yīng)用規(guī)定導致危害,因此 必須撤消掉,并且如今大家發(fā)覺,一部分生產(chǎn)商也剛開始取消了這一作用,表明當時這類作法是恰當?shù)摹?br /> 4.機械設(shè)備、加工工藝上的對策
在機械設(shè)備和加工工藝層面也會對袋重造成危害,例如黃片、稱架等都對袋重有影響。因而,大家從下列好多個層面開展改善。
(1)對黃片開展查驗拆換
稱架和包機行為主體是根據(jù)黃片聯(lián)接的,也是危害秤重的關(guān)鍵元器件。對全部的發(fā)動機缸體與稱架聯(lián)接的黃片開展查驗拆換。黃片延展性的尺寸,對應(yīng)用全過程中的稱架轉(zhuǎn)變及修復(fù)有全局性的危害,進而立即危害秤重的可靠性,延展性越好,起伏越小,而從外型上看,彈簧片沒有一切出現(xiàn)異常,可是實際上內(nèi)部的疲勞極限已徹底不一樣,之前因為沒有這些方面的了解,外型上沒有問題,就不容易理睬,而根據(jù)剖析及實踐活動核查,表明分辨恰當,因此,對應(yīng)用超出8個月上下的彈簧片開展了所有拆換,并且之后也強制的規(guī)定,尤其是一塊彈簧片僅有幾塊錢的成本費,產(chǎn)生系統(tǒng)化的維護保養(yǎng)是非常必須的,現(xiàn)各項任務(wù)已基礎(chǔ)踏入正規(guī)。
(2)對全部稱架開展查驗解決,把不符合規(guī)定的稱架開展調(diào)節(jié)
原先因為管理方法不及時,機器設(shè)備的維護保養(yǎng)沒有按要求開展執(zhí)行,導致稱架的很多聯(lián)接地腳螺栓松脫,稱架形變,外界標準達不上稱重設(shè)備的規(guī)定,因此生產(chǎn)基地對全部的稱架開展查驗解決,查驗拆換地腳螺栓,再次水平度并調(diào)節(jié)了稱架。
(3)系統(tǒng)軟件查驗拆換包機主缸的汽化用的透氣性羊毛氈
原先因管理方法不及時,很多羊毛氈已硬底化、毀壞也沒有獲得立即拆換,進而危害了包機主缸混凝土與汽體的汽化實際效果,無法確保各包機嘴的水泥漿的流通性,罐裝速率區(qū)別大,立即對袋重造成了危害,根據(jù)拆換羊毛氈后,原材料的流通性相對穩(wěn)定了,此外,為防止羊毛氈造成硬底化及水泥漿返潮,大家還提升了空氣壓縮機的用風管理方法,每個班規(guī)定供氣器皿要開展排水管道解決并搞好檢查記錄;此外為確保風的品質(zhì),對全部的油氣分離器開展查驗清理,也確保了氣壓及排風量的可靠性。
5.健全管理方案,突顯對策的貫徹落實,加強管理及考評
為提升 大伙兒主動性,提高職工責任感,生產(chǎn)基地及生產(chǎn)車間制訂
了相對的管理條例,提升 了包機的企業(yè)生產(chǎn)管理及袋重管理方法,例如:我們設(shè)置了考核標準,一、二線單包袋重考核標準為50kg(三線為50.4kg),在確保為合格品的前提條件下,凡均值袋重調(diào)整0.01kg的,生產(chǎn)基地按扣加30元考評生產(chǎn)車間,生產(chǎn)車間則按15元考評至班組,并且假如均值袋重超出50.9kg的,每根線此外扣罰生產(chǎn)車間一千元;凡出現(xiàn)一車超載的,按一百元開展考評生產(chǎn)車間,生產(chǎn)車間按50元/車開展考評;凡出現(xiàn)不合格品的,廠內(nèi)按一百元開展考評,假如原廠,則生產(chǎn)基地扣減生產(chǎn)車間3000元;生產(chǎn)車間此外設(shè)立平均150元包機工的袋重考評(立即從薪水扣減做為風險金);另外為確保生產(chǎn)率,除開考評生產(chǎn)量獎以外,還專業(yè)設(shè)立工時生產(chǎn)量重點獎,根據(jù)一系列的考評,既有益于確保袋重,也明顯增強了生產(chǎn)率。
(三)實際效果查驗
根據(jù)近幾個月的探索與改善,大部分在二零一零年4月底份完成了所有的改善工作中。這幾個月一直在觀查評定實際效果,根據(jù)追蹤發(fā)覺,技術(shù)改造及管理方法對策合理,包機袋重操縱獲得了不錯的操縱,生產(chǎn)制造效率上也獲得了優(yōu)良的確保,可以說上一個階梯,依照生產(chǎn)基地2020年五月至九月份抽樣檢查袋重的結(jié)果上看,一線、二線任意抽樣檢查達2817包,總重量為142109kg,均值袋重為50.44kg,并且大部分沒有出現(xiàn)超載狀況,例如10月份整月僅
有7車超載,而九月份沒有一車超載,與原先每日近30車的超載真是是天差地別,表明袋重的操縱擁有顯著的實際效果,并且因為袋重平穩(wěn),沒有超載狀況出現(xiàn),駕駛員也已不根據(jù)入廠滿油儲水箱,原廠時擇情加水來防止因超載沒法原廠的狀況,數(shù)據(jù)信息也是確實的數(shù)據(jù)信息,假如依照如今的數(shù)據(jù)信息與原先的較為,均值單包袋重降低了0.37kg,假如按全年度一線、二線包裝量為160萬噸級測算,那麼能夠防止1.18萬噸級的混凝土損害,立即造成經(jīng)濟效益達350萬余元上下。根據(jù)整改措施,全部包裝的企業(yè)生產(chǎn)管理顯著上階梯,生產(chǎn)能力獲得了提升 ,例如九月份節(jié)能降耗減產(chǎn)后,包裝混凝土的市場的需求非常充沛,一線、二線的包機出產(chǎn)量基礎(chǔ)維持在2600噸至3000噸中間,這在之前要保品質(zhì)的前提條件下做到這量是不大可能的,表明在一、二線包機所做的工作中有顯著成果,為企業(yè)造就了使用價值。

 

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