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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2020-06-28 08:48:01 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
針結(jié)構(gòu)改動(dòng),頂針磨損頻繁、定位銷異常剪斷問題沒有得到 本質(zhì)解決。 采用密封性良好的雙作用氣缸和具有緩沖功能的定位連桿,改變連接螺桿和連接座結(jié)構(gòu),通過改進(jìn)后,降低剔除機(jī)構(gòu)故障率和維修時(shí)間,提高產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備運(yùn)行效率。
ZB45 型硬盒包裝機(jī)組的鋁箔紙?zhí)蕹龣C(jī)構(gòu)采用電磁鐵驅(qū)動(dòng),配合彈簧實(shí)現(xiàn)復(fù)位功能[3-4] 。 如圖 1 所示,當(dāng)有空頭、缺支等需要剔除鋁箔紙時(shí),固態(tài)繼電器得到剔除信號(hào)使電磁鐵通電,頂針向上動(dòng)作帶動(dòng)四桿機(jī)構(gòu)從而使剔除鋼輥向前動(dòng)作,與轉(zhuǎn)動(dòng)的剔除輥一起將鋁箔紙?zhí)蕹?span style="position:relative">[5] 。剔除完畢后,電磁鐵斷電,頂針在彈簧作用下向下動(dòng)作,剔除鋼輥離開,接紙鉤接住并定位鋁箔紙,和煙支一起進(jìn)入二號(hào)輪。
1) 鋁箔紙?zhí)蕹粫?/span>、鋁紙歪斜
圖 1 鋁箔紙?zhí)蕹龣C(jī)構(gòu)原理
電磁鐵與頂針尖端( 鐵芯) 有橡皮密封圈,阻止煙塵進(jìn)入電磁鐵。 由于剔除機(jī)構(gòu)運(yùn)行頻繁且速度較快,頂針動(dòng)作時(shí)不僅存在軸向運(yùn)行還存在一定擺動(dòng),密封圈極易磨損失效,煙塵極易進(jìn)入電磁鐵內(nèi)部造成鐵芯的運(yùn)行不穩(wěn)定, 接紙鉤歸位不到位、剔除滾不能很好接觸,出現(xiàn)鋁箔紙?zhí)?除不暢、鋁紙歪斜等故障。
電磁鐵積灰后需要經(jīng)常清潔,清潔頻率為 2 次/ 月,由于安裝空間狹窄和角度問題[6] ,拆裝不便,單次清潔時(shí)間 20 min 以上。
頂針尖端( 鐵芯) 由于頻繁撞擊電磁鐵端,當(dāng)剔除量大時(shí),其磨損較快,需要經(jīng)常進(jìn)行距離調(diào)試及更換,以便鋁箔紙順利剔除[7] 。
電磁鐵瞬間啟動(dòng)速度大,頂針由 5×15 mm 的定位銷、彈簧實(shí)現(xiàn)定位緩沖功能,銷孔極易由原來的 5 mm 擴(kuò)大到8 mm 以上,定位銷活動(dòng)行程由 2 mm 擴(kuò)大到 5 mm 以上后在連續(xù)剔除時(shí)易異常剪斷,單次維修恢復(fù)時(shí)間 2 h 左右。故障時(shí)間統(tǒng)計(jì)見表 1。
表 1 14 臺(tái)包裝機(jī)鋁紙?zhí)蕹龣C(jī)構(gòu)故障時(shí)間統(tǒng)計(jì)
維修項(xiàng)目 故障次數(shù) 故障時(shí)間/ h
電磁鐵積灰清潔 3 62
調(diào)試、更換頂針 13 165
更換定位銷 2 168
更換剔除膠滾 1 31
加權(quán)平均故障次數(shù) 2 次/ ( 臺(tái)/ kh)
加權(quán)平均故障時(shí)間 0.75h / ( 臺(tái)/ kh)
1) 氣缸代替電磁鐵
原電磁鐵由于密封圈極易失效導(dǎo)致積灰,而且瞬間啟動(dòng)速度大,剛性運(yùn)行容易造成零件變形和磨損,現(xiàn)采用密封性良好的雙作用氣缸代替。 根據(jù)頂針的行程為 10 cm,以及安裝空間尺寸,所選氣缸要求體積小,最終選用 AD- VU-32-10-A-P-A#156617 的雙作用緊湊型氣缸[8] ,如圖 2。 工作氣壓最佳范圍為 0.1 ~ 0.15 bar,具體視鋁紙厚度、硬度而變化。
由于原結(jié)構(gòu)只有自對(duì)中功能,無緩沖功能,現(xiàn)將活塞倉末端銑深 5 mm 左右,在加入緩沖彈簧,如圖 5。
圖 5改進(jìn)前后對(duì)比
4) 連接螺桿的設(shè)計(jì)
連接螺桿需滿足連接、可調(diào)的工作要求,螺桿一端與四桿機(jī)構(gòu)的關(guān)節(jié)軸承相連,一端與自對(duì)中活塞桿連接件相連,兩端均進(jìn)行長度調(diào)整,有緊固螺母鎖緊,如圖 6。
圖 2 氣缸實(shí)物圖
圖 6 改進(jìn)后自對(duì)中緩沖對(duì)中結(jié)構(gòu)示意圖
圖 3 氣缸控制原理圖
本結(jié)構(gòu)由某公司的氣缸相配套的
2063 自對(duì)中活塞桿連[9] 接件改裝而成,原結(jié)構(gòu)如圖 4。
上定位環(huán)固定在緩沖倉左端,下定位環(huán)受右端固定的緩沖彈簧約束,自對(duì)中活塞桿在上下定位環(huán)作用下可以做萬向擺動(dòng)以及緩沖、定位,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)對(duì)中緩沖定位功能。該結(jié)構(gòu)由于各個(gè)環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)比較大且精度要求低不易磨損, 壽命高,對(duì)沖壓力適應(yīng)性強(qiáng),取代頂針結(jié)構(gòu),解決了頂針往復(fù)運(yùn)行時(shí)的擺動(dòng)問題。 此結(jié)構(gòu)右端與氣缸活塞采用螺紋連接,并用并緊螺母緊固,如圖 7。
5) 連接座的設(shè)計(jì)
由于改為氣缸驅(qū)動(dòng)后,氣缸與關(guān)節(jié)軸承之間的距離較之前增加了 53 mm,氣缸的安裝連接座一端與原電磁鐵安裝機(jī)座連接,一端與氣缸安裝孔連接。 連接座設(shè)計(jì)成下側(cè)和左右三面鏤空結(jié)構(gòu),下側(cè)為漏灰孔,左右兩側(cè)為免折吹 灰孔,防止氣缸活塞桿處灰塵、煙末堆積,如圖 8。
2 改進(jìn)效果
3 臺(tái)包裝機(jī)作為試驗(yàn)對(duì)象,3 臺(tái)設(shè)備在 5 個(gè)月內(nèi)只出現(xiàn) 2 次故障,一次為氣管破裂,一次為節(jié)流閥氣壓表破損。采用更換質(zhì)量更好的氣管,并且為節(jié)流閥加裝專門護(hù)罩解決。 此外,均無其他故障,改進(jìn)的機(jī)構(gòu)運(yùn)行穩(wěn)定,壽命長, 基本不維護(hù)。 故障時(shí)間統(tǒng)計(jì)見表 2。
表 2 3 臺(tái)包裝機(jī)鋁紙?zhí)蕹龣C(jī)構(gòu)故障時(shí)間統(tǒng)計(jì)
圖 7 氣缸與自對(duì)中連桿用螺紋連接
最終安裝效果如圖 9
圖 9 最終安裝效果
通過包裝機(jī)鋁紙?zhí)蕹b置的改進(jìn),成功解決了鋁紙?zhí)蕹^程中故障率高的問題,提高了設(shè)備運(yùn)行效率。
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