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基于PLC和智能稱重儀表的自動(dòng)灌裝機(jī) 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)

發(fā)布時(shí)間:2020-09-10 11:52:59 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

聚氨酯密封膠是一種高強(qiáng)度室溫濕氣固化的粘合劑,它具有彈性好、粘接性好等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于汽車玻璃粘接、車身密封、船舶、機(jī)械、電子、軍工、建筑等眾多的領(lǐng)域。該密封膠在常溫及生產(chǎn)過程中呈高粘度的軟膏狀,流動(dòng)性差,粘度大,按工藝要求灌裝到包裝大桶中難度很大。多年來業(yè)內(nèi)采用的傳統(tǒng)灌裝方式大部分工作靠手工完成,灌裝效率低,勞動(dòng)強(qiáng)度大,灌裝精度差,難以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。
基于PLC及智能稱重儀表,應(yīng)用PLC與智能儀表的串行通信技術(shù),采用電液比例控制,解決了密封膠灌裝過程的控制難點(diǎn),采用大桶下降式灌裝方式,實(shí)現(xiàn)了灌裝過程自動(dòng)化。
1密封膠灌裝系統(tǒng)
目前,業(yè)內(nèi)釆用的傳統(tǒng)灌裝方式是一種灌裝桶固定、大桶內(nèi)灌裝壓盤及灌裝橡膠軟管隨著桶內(nèi)膠量增加而上升的灌裝方式。這種灌裝方式具有橡膠軟管需
頻繁更換、灌裝勞動(dòng)強(qiáng)度大、每桶的灌裝量誤差大于1kg、灌裝一致性差等缺點(diǎn)。
為此,研制了灌裝管和壓盤固定不動(dòng)、灌裝桶隨桶內(nèi)膠量增加而自上向下移動(dòng)的大桶下降式自動(dòng)灌裝機(jī),其工作原理如圖1所示。

自動(dòng)灌裝系統(tǒng)工作原理圖

圖1大桶下降式自動(dòng)灌裝系統(tǒng)工作原理圖
膠泵(MAAG泵)出膠管為倒U形不銹鋼鋼管,固定于灌裝機(jī)的大桶上方。制膠機(jī)出膠口與膠泵之間緊密連接,如同一體。放置大桶的底盤與兩側(cè)的液壓系統(tǒng)導(dǎo)桿連接,隨兩側(cè)液壓缸內(nèi)導(dǎo)桿的上、下移動(dòng)同步移動(dòng),通過電液比例調(diào)節(jié)閥控制液壓導(dǎo)桿的移動(dòng)速度整個(gè)灌裝過程在PLC控制下,按照復(fù)雜的控制算法,由電液比例控制系統(tǒng)完成。
灌裝時(shí)將空桶放在處于換桶位(最低位置)的托盤上,換桶位光電開關(guān)檢測(cè)到大桶的存在,如果此時(shí)按下“啟動(dòng)”按鈕,進(jìn)油電磁閥打開,同時(shí)油泵運(yùn)轉(zhuǎn),在油壓作用下活塞桿上升,空桶隨托盤同步上升??胀吧仙疗渫暗着c壓盤距離10mm時(shí),上位光電開關(guān)動(dòng)作,關(guān)閉上升電磁閥及油泵,空桶停止上升。然后打開膠泵,密封膠自倒U型管緩慢擠入大桶內(nèi),根據(jù)控制策略,在PLC及比例閥的計(jì)算、控制下,大桶緩慢下降,至膠滿位置時(shí),膠滿位光電開關(guān)得到信號(hào),關(guān)膠泵,下降一定距離后,進(jìn)行刮膠,刮膠完畢后全速降至最低位置,最后換桶,一個(gè)灌裝循環(huán)完成。
2控制難點(diǎn)與控制策略
2.1控制難點(diǎn)
由于在整個(gè)灌裝過程中,膠泵的出膠量是不均勻的,因此,灌裝時(shí)大桶的下降速度不是勻速運(yùn)動(dòng)。當(dāng)出膠速度快時(shí),大桶的下降速度就要適當(dāng)加快,否則,過多的進(jìn)膠量就會(huì)自壓蓋與大桶內(nèi)壁間的排氣縫隙溢出,造成大桶灌裝量難以控制,使灌裝過程失?。欢?dāng)膠泵出膠速度減慢時(shí),大桶下降速度亦要適當(dāng)調(diào)慢,否則,空氣就會(huì)自壓蓋與大桶內(nèi)壁間的排氣縫隙進(jìn)入大桶,使桶內(nèi)膠中混有空氣,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格,甚至成為廢品;同時(shí),在下降過程中,托盤的載重隨著桶內(nèi)膠量的增加越來越重。因此,灌裝時(shí),大桶下降速度要在比例閥的控制下,隨膠泵出膠速度的變化進(jìn)行及時(shí)調(diào)節(jié),這是該灌裝系統(tǒng)的控制難點(diǎn)。
2.2控制策略
密封膠制膠機(jī)為美國(guó)ROSE公司生產(chǎn)的HPB-550型高性能混合攪拌設(shè)備田,制膠機(jī)(含膠泵)的四角分別安裝在GSE公司(美國(guó))的4個(gè)7300型稱重傳感器上,制膠機(jī)及所生產(chǎn)的密封膠總重量由GSE公司的Model355I.S.型智能稱重儀表精確測(cè)量,出膠量可由稱重儀表精確測(cè)出。最初,試圖采用在自動(dòng)灌裝機(jī)大桶托盤下安裝稱重傳感器的辦法測(cè)出灌裝重量,但由于灌裝下降過程存在沖擊、振動(dòng)等多種干擾因素,實(shí)際測(cè)得的數(shù)值波動(dòng)很大,無論如何處理都難以精確求得灌裝過程的灌裝量。為此,采用了通過智能稱重儀表與PLC高速通信的辦法,獲得了大桶灌裝量Q的準(zhǔn)確值。
為了對(duì)灌裝下降過程進(jìn)行有效控制,并取得一定的灌裝精度,必須使大桶下降速度與膠泵的出膠速度相匹配。
在灌裝過程中,設(shè)在某時(shí)間間隔&內(nèi)膠泵出膠量為大桶下降的高度為A/i,大桶的底面積為S,密封膠密度為們?cè)诠嘌b下降過程中,應(yīng)保持:
即:
pS
兩邊除以&,有:
M=1N
Ar~pSAt
左側(cè)華■為在時(shí)間內(nèi)大桶下降的平均速度,右側(cè)中的祟-為膠泵在&時(shí)間內(nèi)的平均出膠速度。當(dāng)時(shí),有:
曲二1一d。
dtpSdt
上式左邊的微分項(xiàng)華為某一時(shí)刻大桶下降的瞬
dt
時(shí)速度,右邊的微分項(xiàng)製為同一時(shí)刻膠泵的瞬時(shí)出dt
膠速度。
欲在灌裝過程中既不使空氣進(jìn)入大桶又不致于使密封膠自桶內(nèi)四周縫隙溢出,大桶下降速度與膠泵出膠速度應(yīng)滿足上式。
在控制程序中,只要取&足夠小,就可以保證每桶的灌裝精度。
由于灌裝過程下降速度很慢(每分鐘2cm左右),根據(jù)灌裝調(diào)試經(jīng)驗(yàn),取&=ls,就可以既保證灌裝成功,乂能使灌裝精度達(dá)到要求。At也是PLC對(duì)比例閥進(jìn)行調(diào)節(jié)的時(shí)間間隔。
成功的灌裝過程實(shí)際上是一個(gè)大桶下降速度跟隨膠泵出膠量變化的隨動(dòng)過程。
在灌裝下降過程中,以膠泵出膠量Q為控制系統(tǒng)的輸入,采用PID調(diào)節(jié)原理",調(diào)節(jié)比例閥流量以控制大桶下降速度V,實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,控制框圖如圖2所示。

自動(dòng)灌裝機(jī)控制框圖

圖2自動(dòng)灌裝機(jī)控制框圖
圖中,/i由直線位移傳感器測(cè)得由制膠機(jī)的稱重儀表測(cè)得,并通過稱重儀表與PLC的高速串行通信傳送給PLC。大桶的灌裝量為pS/i,實(shí)時(shí)控制保證九的精度,就可以保證灌裝量的精度。
3控制系統(tǒng)硬件
根據(jù)工作原理與控制策略,以PLC為控制核心,組建控制系統(tǒng)。PLC輸入、輸出信號(hào)配置如表1所示。

自動(dòng)灌裝機(jī)控制系統(tǒng)硬件輸入、輸出信號(hào)配置表

根據(jù)系統(tǒng)規(guī)模,本著控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊的原則,選用帶兩路模擬量輸入、一路模擬量輸出、2個(gè)RS-485接口的西門子S7-200系列PLC(CPU224XP)即可滿足系統(tǒng)要求。一路模擬量輸入信號(hào)為直線位移傳感器信號(hào),是一個(gè)由直線位移傳感器測(cè)得的與灌裝深度九成正比的電壓信號(hào)。一路模擬量輸出信號(hào)為比例控制閥輸入信號(hào),是一個(gè)與比例閥流量成正比的電壓信號(hào)。由于選用的電液比例控制閥為帶壓力補(bǔ)償?shù)牧髁靠刂崎y,因此可以在負(fù)載變化的工況下,獲得穩(wěn)定的調(diào)節(jié)流量。
PLC硬件配置如圖3所示。

自動(dòng)灌裝機(jī)PLC硬件配置圖

自動(dòng)灌裝過程電控系統(tǒng)的工作原理:將空桶放在換桶位(最低位)時(shí),如果桶位正常,則換桶位光電開關(guān)CK導(dǎo)通,此時(shí)按下工作開始按鈕SB4,油泵馬達(dá)起動(dòng),空桶上升,如果桶位不正常,則按下SB4也無動(dòng)作,避免了桶位不正上升時(shí)卡桶事故的發(fā)生;當(dāng)上升至最高位時(shí),高位光電開關(guān)HK導(dǎo)通,關(guān)閉油泵,停止上升,PLC進(jìn)行灌裝前的參數(shù)初始化計(jì)算;適當(dāng)延時(shí)后,膠泵打開,密封膠進(jìn)入空桶底部,此時(shí)PLC采集到灌裝深度信號(hào),通過串口通信不斷獲得膠泵出膠量,按照控制策略,隨著膠量的增加,大桶緩慢下降,完成整個(gè)灌裝過程。
4PLC與智能稱重儀表串行通信的實(shí)現(xiàn)
4.1PLC通信協(xié)議及參數(shù)設(shè)定⑺
西門子CPU224XP模塊集成了2個(gè)串行通信的RS-485標(biāo)準(zhǔn)接口,將其中一個(gè)用于程序開發(fā)、調(diào)試,另一個(gè)用于同稱重儀表通信。
4.1.1字符數(shù)據(jù)格式
S7-200采用異步串行通信方式,傳送字符數(shù)據(jù)格式有兩種:10位字符和11位字符。此處釆用11位字符數(shù)據(jù),1個(gè)起始位、8個(gè)數(shù)據(jù)位、1個(gè)偶校驗(yàn)位、一個(gè)停止位。傳輸速率為9600bps。
4.1.2通信協(xié)議
S7-200支持多種通信協(xié)議,協(xié)議定義了主站和從站兩類通信設(shè)備。主、從站間的通信協(xié)議有PPI、MPI、Profibus3個(gè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議和一個(gè)自由口協(xié)議。根據(jù)智能稱重儀表的通信情況,本控制系統(tǒng)釆用自由口協(xié)議。當(dāng)選擇自由口模式且主機(jī)處于RUN方式下,用戶可通過發(fā)送/接收中斷、發(fā)送/接收指令編寫的程序來控制串行通信口的運(yùn)作。當(dāng)主機(jī)處于STOP方式時(shí),自由口通信被終止,通信口切換到正常的PPI協(xié)議操作。通信協(xié)議在通信程序中由SMB30(通信口0)或SMB130(通信口1)設(shè)置為允許自由口通信模式。
4.1.3參數(shù)設(shè)置
CPU224XP自由口通信模式的通信參數(shù)由串口1初始化子程序設(shè)置。設(shè)置內(nèi)容包括通信協(xié)議、波特率、字符數(shù)據(jù)格式等內(nèi)容。
4.2智能稱重儀表通信協(xié)議及參數(shù)設(shè)定⑻
Model355I.S.型稱重儀表僅有2個(gè)RS-232通信口COM1.COM2,無RS-485接口。使用COM2口作為與PLC的通信口,通過一個(gè)有源RS-232/485轉(zhuǎn)換器,實(shí)現(xiàn)PLC與稱重儀表的串行通信。
4.2.1通信協(xié)議
Model355I.S.型稱重儀表可預(yù)置13種標(biāo)準(zhǔn)傳輸格式或根據(jù)需要定制傳輸格式,灌裝過程僅需要某一時(shí)刻制膠機(jī)的總重量,為減少與PLC之間通信幀的長(zhǎng)度,釆用定制傳輸格式。該儀表通信時(shí)的字符、數(shù)字字母全部采用ASCII碼形式,用到的控制字符很多,使用時(shí)可從儀表手冊(cè)查得。

為了簡(jiǎn)化PLC的通信程序,將Model355I.S.設(shè)置為遠(yuǎn)程主指示器模式。Model355I.S.將按定制傳輸格式連續(xù)地向PLC發(fā)送數(shù)據(jù),而PLC以中斷方式定時(shí)接收數(shù)據(jù)。釆用最簡(jiǎn)單的傳輸格式,如“□□□□1345.7□kgONet",共17個(gè)ASCII碼,其中有6個(gè)空格、5個(gè)數(shù)字、1個(gè)小數(shù)點(diǎn)、5個(gè)字母。重量數(shù)據(jù)定義為帶一位小數(shù)的5位數(shù),單位為kg。
4.2.2參數(shù)設(shè)置
為實(shí)現(xiàn)Model355I.S.與PLC自由口的通信,通過儀表鍵盤對(duì)Model355I.S.相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置,如表2所

通信參數(shù)設(shè)置表

其它參數(shù)使用默認(rèn)值,與PLC保持一致。完成設(shè)置后,Model355I.S.就具備了與PLC通信的基本條件。

4.3PLC通信程序的設(shè)計(jì)
自由口接收數(shù)據(jù)既可以釆用自由口接收指令,也可以使用接收字符中斷控制來接收數(shù)據(jù)。根據(jù)系統(tǒng)情況,采用中斷方式。端口每接收一個(gè)字符會(huì)產(chǎn)生一個(gè)中斷,端口1產(chǎn)生中斷事件25。在執(zhí)行連接到接收字符中斷事件上的中斷程序前,接收到的字符存儲(chǔ)在SMB2中,奇偶校驗(yàn)狀態(tài)存在SMB3.0中,通過中斷訪問SMB2和SMB3來接收數(shù)據(jù)。
PLC通信程序由串口1初始化子程序及自由口接收中斷程序組成。串口初始化子程序主要完成串口1數(shù)據(jù)格式、自由口協(xié)議及波特率等參數(shù)的設(shè)置等功能,通信中斷程序主要功能是將來自Model355I.S.的數(shù)據(jù)幀循環(huán)存放到緩存區(qū)中。該緩存區(qū)由85個(gè)字節(jié)組成,可以循環(huán)存放5幀數(shù)據(jù)。自由口緩存區(qū)由定時(shí)取數(shù)據(jù)中斷程序提取有效的重量數(shù)據(jù),并存放到另一個(gè)數(shù)據(jù)區(qū),由數(shù)據(jù)處理子程序進(jìn)行處理。
5控制系統(tǒng)軟件例
控制主程序完成自空桶位置檢測(cè)到大桶灌裝完畢的整個(gè)自動(dòng)灌裝過程,其順序控制圖(SFC)如圖4所示。

自動(dòng)灌裝機(jī)PLC控制主程序功能圖

6結(jié)語
根據(jù)密封膠生產(chǎn)及灌裝工序的特殊性,對(duì)控制硬件、軟件進(jìn)行了大量的調(diào)試工作。該自動(dòng)灌裝系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的功能,每桶灌裝誤差控制在200g以下,且每桶的灌裝量不再受生產(chǎn)工人操作水平影響,大大提高了大桶灌裝量的一致性,解決了密封膠灌裝過程的控制難點(diǎn),克服傳統(tǒng)灌裝方式的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了灌裝過程自動(dòng)化,降低了操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了生產(chǎn)效率,改善了勞動(dòng)環(huán)境。使用一年多證明,該控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、可靠。

 

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