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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時(shí)間:2020-09-10 13:57:19 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
0引言
3號礦渣微粉立磨生產(chǎn)線于2010年底投產(chǎn),其喂料系統(tǒng)由分隔輪、皮帶及皮帶秤組成。在2016年3月至6月的生產(chǎn)運(yùn)行過程中,會偶然產(chǎn)生這樣的故障:入磨皮帶秤全速運(yùn)轉(zhuǎn)造成磨機(jī)振動大跳停,開機(jī)后自然恢復(fù)正常。本文介紹該故障產(chǎn)生的原因及解決辦法,以供參考。
1入磨皮帶秤的工作原理
該入磨皮帶秤系電子皮帶秤,其專用于各種散狀、粉狀物料的給料,在給料過程中對其物料進(jìn)行連續(xù)動態(tài)稱量、累計(jì)和流量控制,適合定量給料機(jī)、配料皮帶秤、電子計(jì)量皮帶秤、皮帶速度檢測裝置等,廣泛應(yīng)用于電力、煤炭、冶金、礦山、化工、建材等行業(yè)散狀物料的計(jì)量及稱重給料控制。其工作原理是:稱重給料機(jī)將經(jīng)過皮帶上的物料, 通過稱重秤架下的稱重傳感器進(jìn)行檢測重量,以確定皮帶上的物料重量;裝在尾部滾筒或旋轉(zhuǎn)設(shè)備上的數(shù)字式測速傳感器,連續(xù)測量給料速度,該速度傳感器的脈沖輸出正比于皮帶速度;速度信號與重量信號一起送入皮帶給料機(jī)控制器,產(chǎn)生并顯示累計(jì)量/瞬時(shí)流量。給料控制器將該流量與設(shè)定流量進(jìn)行比較,由控制器輸出信號控制變頻器調(diào)速,實(shí)現(xiàn)定量給料的要求。
2故障情況
在立磨系統(tǒng)運(yùn)行過程中,會偶然發(fā)生皮帶秤瞬間不受遠(yuǎn)程中控設(shè)定給料量的操作,一直保持全速運(yùn)轉(zhuǎn),反饋臺時(shí)突變到最大(最大臺時(shí)150 t/h), 如不及時(shí)停止喂料系統(tǒng),入磨水渣會急劇增加,造成磨機(jī)振動增大,主電機(jī)電流升高,最終造成磨主電機(jī)故障跳閘。令人不解的是:在主電機(jī)跳閘后, 重新啟動磨機(jī)系統(tǒng)和喂料系統(tǒng)后,入磨皮帶秤卻在大多數(shù)情況下也能重新恢復(fù)正常,并可能正常運(yùn)行相當(dāng)長的時(shí)間(數(shù)小時(shí)甚至數(shù)天)。
3原因分析及改進(jìn)措施
該皮帶秤控制原理圖見圖1。我們開始判斷是PLC輸出模塊存在干擾,經(jīng)過細(xì)致檢查接地情況,
圖1 皮帶秤控制原理圖
并更換了PLC輸出模塊,連續(xù)運(yùn)行了幾天,仍舊存在該故障。后來,我們檢查皮帶秤表頭,并對現(xiàn)場皮帶秤的稱重傳感器和速度傳感器都進(jìn)行了系統(tǒng)檢測和更換,沒有發(fā)現(xiàn)問題,隨后我們重新對皮帶秤進(jìn)行了零點(diǎn)標(biāo)定和實(shí)物標(biāo)定,故障還是沒有得到有效解決。最后,我們在不經(jīng)意中發(fā)現(xiàn)了一個(gè)細(xì)節(jié), 控制皮帶秤電機(jī)的變頻器采用西門子MM420變頻器,由于該變頻器的頻率給定只能接收電壓信號(0~10V DC),而皮帶秤表頭輸出給變頻器的信號為4~20 mA,故端子上需要并聯(lián)一個(gè)250 Ω的電阻。在端子并聯(lián)電阻接線過程中,并聯(lián)電阻的一端與變頻器壓線端子存在輕微虛接現(xiàn)象,我們重新對該接線端子緊固處理后故障解除。
4 結(jié)束語
引起皮帶秤全速運(yùn)轉(zhuǎn)故障的原因有臺時(shí)給定信號失真、皮帶秤控制器損壞、稱重傳感器或速度傳感器信號異常、變頻器信號異常等等。我公司出現(xiàn)該故障的原因卻是由于并聯(lián)電阻存在輕微虛接, 導(dǎo)致并聯(lián)在轉(zhuǎn)速給定端子上的電阻有時(shí)會因接觸不良導(dǎo)致并聯(lián)電阻出現(xiàn)無窮大的情況,使得給定信號一直最大造成信號失真,最終導(dǎo)致皮帶秤不受控制,一直全速運(yùn)轉(zhuǎn)。
為此,我們需要加強(qiáng)對皮帶秤的檢修,不僅要對儀表表頭和傳感器進(jìn)行檢查,更要對控制線路進(jìn)行系統(tǒng)緊固,特別是有多根線并聯(lián)相接的端子, 要不定期檢查和重新接線,保證線路有效連接,防止信號失真造成的隱蔽故障的發(fā)生。
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