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國內(nèi)外已開發(fā)出數(shù)百種煙氣脫硫技術(shù),其中石灰石一石膏濕法脫硫已經(jīng)成為中國燃煤電廠煙氣脫硫的首選工藝,該工藝投資大,運行成本高,不適宜資源綜合利用小型熱電廠應用。屯煤矸石熱電廠高倍率循環(huán)流化床鍋爐比較適宜采用爐內(nèi)燃燒脫硫的技術(shù)工藝。
1 方案簡介
1.1 主要參數(shù)
(1)燃料:煤矸石(沸騰煤)(2)含硫量:≤0.58%(3)燃料用量:18t/h(4)CaO含量:>50%(5)石灰石的粒度:≤2ram(6)石灰石水分:<4%(7)鍋爐爐膛溫度:850~900℃(8)鈣硫比(Ca/S):2.0~2.5
1.2 工藝設計
煤礦矸石熱電廠是綜合利用煤矸石、熱電聯(lián)產(chǎn)的電廠,總裝機容量3x6MW,鍋爐為近兩年改造的哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG一40/3.82一LMG18型循環(huán)流化床鍋爐;燃料為低位發(fā)熱量11286~12122Mj/kg的煤矸石, 燃料硫分為0.58% 。
針對某能源分公司現(xiàn)場實際情況,將燃料與石灰石在5號皮帶輸送機混合后加入爐前倉,由給煤機給人爐內(nèi)燃燒、脫硫。
1.3 設備選型
(1)石灰石料倉為方便給料并盡量減少上料的次數(shù),石灰石料倉的總高度為2400ram(距地面標高為3100mm),具體尺寸為3500mm~3500mm~2400mm,形狀為錐形,88側(cè)面板的垂直角度為32。,下料口內(nèi)尺寸為386mm~386mm。
(2)振動器
為防止石灰石下料不暢,在石灰石料倉側(cè)壁上安裝一臺倉壁振動器,可在就地和控制室進行控制。
(3)監(jiān)視器
在石灰石料倉頂部、上料皮帶上部及5號皮帶上方各裝設一臺監(jiān)視攝像頭,可在控制室通過工業(yè)電視監(jiān)視器來監(jiān)視料倉的物料和皮帶的上料。
(4)螺旋給料機
采用變頻控制的~150mm的螺旋給料機,密封性能好,下料均勻,可根據(jù)給煤量來調(diào)整螺旋給料機的轉(zhuǎn)速,使給煤量和石灰石量滿足Ca/S比要求。
(5)石灰石皮帶輸送機
選用400mm的帶寬,為能獲得較好的配比,皮帶帶速恒定在0.5m/s。
(6)電子皮帶秤
選用ICS一17A型電子皮帶秤,秤架上放置二組托輥,采用二只拉式傳感器及一對耳軸。配2000型稱重儀表。顯示石灰石的瞬時流量和累積流量。
(7)配煤控制系統(tǒng)
本套配煤系統(tǒng)采用變頻器和PLC控制。主要由PLC工控臺,CRT顯示器、變頻器、燃料皮帶秤、石灰石皮帶秤等組成。
石灰石的給料量可以根據(jù)燃料輸送量進行控制和自動調(diào)節(jié)。根據(jù)設定的燃料的應用基硫分、給定鈣硫比、石灰石純度等參數(shù),PLC通過配料皮帶秤檢測到的燃料量,自動計算出石灰石的添加量,并與皮帶秤檢測到的石灰石量相比較,用變頻器來控制螺旋給料機的旋轉(zhuǎn)速度,從而來控制石灰石的給料量。
本項目采用全自動控制和手動控制2種方式,既提高了配煤系統(tǒng)自動化程度和先進性,又方便了日常生產(chǎn)過程中檢修、調(diào)試,安全可靠。
在CRT上設計了整個系統(tǒng)運行過程中的組態(tài)畫面,通過組態(tài)畫面可以了解配煤系統(tǒng)中各種動力設備的參數(shù)和狀態(tài);運用軟件中設計的計算公式,可方便調(diào)整石灰石的輸送量,保證脫硫裝置達到脫硫的設計要求。
2 運行及測試情況
2.1 運行調(diào)試
2005年7月7日開始對系統(tǒng)進行運行調(diào)試,測試了各種工況二氧化硫的排放情況。
2.1.1 測試工況
(1)不加固硫劑,鍋爐沸中溫度為900~C時,穩(wěn)定運行2h以上,測一組數(shù)據(jù);
(2)不加固硫劑,鍋爐沸中溫度為880℃時,穩(wěn)定運行2h以上,測一組數(shù)據(jù);
(3)固硫劑與燃料按比例充分混合后進行燃燒,石灰石添加量為燃料的5%,即鈣硫比為2.5,鍋爐沸中溫度為900℃時,穩(wěn)定運行2h以上,測一組數(shù)據(jù)。
(4)固硫劑與燃料按比例充分混合后進行燃燒,鈣硫比為2.5,鍋爐沸中溫度為800℃時,穩(wěn)定運行2h以上,測一組數(shù)據(jù)。在各工況下,鍋爐的主要參數(shù)波動允許值按以下標準執(zhí)行:
蒸發(fā)量D(t/h):±10%;蒸汽壓力P(MPa):±4%;蒸汽溫度t(oC):+10,一20;煙氣含氧量:±1%
3 效益分析
3.1 社會效益分析
(1)隨著全社會對環(huán)境保護的日益重視,各級政府環(huán)境監(jiān)管力度的不斷加大,s0 達標排放勢在必行,筆者為循環(huán)流化床鍋爐找到了低成本、高效、穩(wěn)定的脫硫技術(shù);由于運行成本較低,可以長期穩(wěn)定運行,有望實現(xiàn)s0 長期穩(wěn)定達標排放,大幅度降低s0 排放量。根據(jù)上述實驗情況,按照2.5左右的鈣硫比長期運行,s0 排放量可以削減80%以上。
(2)循環(huán)流化床鍋爐作為一種潔凈燃燒技術(shù),具有強勁的發(fā)展勢頭,根據(jù)中國電力聯(lián)合會的統(tǒng)計,目前在運行的循環(huán)流化床鍋爐超過2000臺,每年還在快速增長,筆者所述配煤脫硫技術(shù)工藝具有良好的推廣前景。
3.2 經(jīng)濟效益分析
某能源分公司循環(huán)流化床鍋爐配煤爐內(nèi)脫硫項目實施后,有效地降低了二氧化硫的排放量,按照濟寧市環(huán)境監(jiān)測站的測試(鈣硫比為2時),煙氣中的二氧化硫的排放濃度由1 lOOmg/m ,降為322mg/m 左右,減少排放二氧化硫779t/a,按0.63元/kg計算,應減少排污費49.1萬元/a??蹨p脫硫設施的運行費用(包括固硫劑費用等),應減少排污費近10萬元/a。
4 結(jié)語
從配煤脫硫系統(tǒng)的運行、測試情況可以看出,在Ca/S摩爾比為2.5、鍋爐溫度不大于900℃時,脫硫效率都在80%以上,與獨立式氣力輸送石灰石給料系統(tǒng)相比,存在調(diào)節(jié)滯后比較大的問題(對于燃料供應較穩(wěn)定的電廠,該問題對脫硫影響很小),脫硫效率也可能稍微低一些,但是面對我國的國情,進行綜合分析,配脫硫系統(tǒng)具有較大的優(yōu)越性。
4.1 投資省
尾部煙氣脫硫系統(tǒng)投資太高,這里不再進行比較。與獨立式石灰石氣力輸送給料系統(tǒng)相比:上述配煤脫硫系統(tǒng)投資不足30萬元,即使較大規(guī)模的配備循環(huán)流化床鍋爐的電廠,采用該方式向燃料系統(tǒng)配人石灰石脫硫劑,其投入也不會有太大增加。而采用獨立式氣力輸送石灰石給料系統(tǒng),其投資至少應在200萬元以上。
4.2 系統(tǒng)簡單
通過系統(tǒng)對比可以看出,配煤脫硫系統(tǒng)簡單,可靠性高,維護量小,運行費用低。
4.3 脫硫劑成本低
爐內(nèi)噴鈣所使用的石灰石粒度小于lmm,通常為100—500~m,加工費用較高,本地價格為120元/h左右,而某能源分公司配煤脫硫系統(tǒng)所采用的粒徑不大于2ram的石灰石價格為40元/h左右,運行成本差別較大。
4.4 有利于循環(huán)流化床鍋爐的運行
燃用高發(fā)熱量、低灰分燃料的循環(huán)流化床鍋爐,往往因為循環(huán)物料量不足而難以穩(wěn)定運行,通常需要加入一些灰渣、沙子或其他一些惰性物料以增加循環(huán)物料數(shù)量。由此可見,采用配煤脫硫系統(tǒng)加入較大顆粒石灰石,可以大大改善循環(huán)物料的顆粒分布,有利于循環(huán)物料的形成,提高循環(huán)流化床鍋爐負荷的可調(diào)性。
4.5 適用性好
循環(huán)流化床鍋爐具有效率高、燃料適應性廣、負荷調(diào)節(jié)靈活、環(huán)保性能好等優(yōu)點,技術(shù)日趨成熟,近年來發(fā)展非常迅速。但是在脫硫方面的工作還做得遠遠不夠,在已投運的鍋爐中,真正投入石灰石脫硫系統(tǒng)并正常運行的并不多見,其主要原因是與企業(yè)利益攸關(guān),較大的投入和較高的運行成本使得電廠不堪重負,許多企業(yè)消極對待,經(jīng)常停用脫硫設施。采用配煤脫硫系統(tǒng)投資、運行費用很低,比較適用于目前中國同類型電廠脫硫長期穩(wěn)定運行的需要。
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