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石墨電極生產(chǎn)中移動式自動配料系統(tǒng)的應用

發(fā)布時間:2021-03-25 15:52:46 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載

本文的主要內(nèi)容是關于自動化移動式配料系統(tǒng)在山東省某機械廠石墨電極生產(chǎn)中的應用情況.

隨著電爐煉鋼工藝的進步,國內(nèi)外市場對高功率、超高功率石墨電極的需求也日趨增長,炭素行業(yè)為適應市場的需要,必須加大對高功率、超高功率石墨電極的開發(fā)與生產(chǎn),這就對生產(chǎn)設備提出了更高的要求。中碎配料作為石墨電極生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)之一,對石墨電極生產(chǎn)及質(zhì)量起著至關重要的作用,傳統(tǒng)的手動或半自動配料控制,工藝操作復雜,工人勞動強度大,而且生產(chǎn)環(huán)境惡劣,配料精度難以保證,已經(jīng)不能適應現(xiàn)代化生產(chǎn)的需要。

針對上述狀況,山東生建機械廠在1994年的技術改造中,對中碎配料車間作了一系列的改進。對上料、破碎、篩分、磨粉,采用PLC集中控制;對配料則采取了全封閉的移動式自動配料工藝等。這些工藝的采用使得操作簡便、快捷,車間環(huán)境從根本上得到改善,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,自1996年11月投入使用以來,一直安全正常地運行,取得了較高的經(jīng)濟效益和社會效益。本文將著重對兩個系統(tǒng)的自動化配;配料控制作以簡要介紹。

1 自動化中碎篩分、磨粉系統(tǒng)的集中控制
中碎車間由于原料粒度分級的需要,往往將原料破碎后,經(jīng)篩分分配至各配料倉。山東生建機械廠中碎車間高度為40m,近百個操作點分布在7個樓層,如果采用手動控制,必然會造成人員的增加和勞動強度的加大,也不可能避免由于上下聯(lián)絡不便或者誤操作而造成的事故,針對這種狀況,決定使用PLC可編程序控制器進行集中控制。

1.1 系統(tǒng)構(gòu)成
本系統(tǒng)可分為中央控制和現(xiàn)場設備兩部分。

1.1.1 中央控制室中央控制室用于對整個生產(chǎn)車間進行集中控制,由下列兩個部分組成:

(1)PLC機柜

PLC機柜上安裝PLC控制器及輸出中間繼電器,PLC控制規(guī)模約670I/O點,主要完成:
①生產(chǎn)工藝通道選擇;
②聯(lián)鎖起停工藝設備、收塵設備;
③監(jiān)視生產(chǎn)運行情況;
④監(jiān)視各料倉的料位及高低料位報警;
⑤監(jiān)視各生產(chǎn)配料設備的故障及報警。

(2)模擬控制屏

模擬控制屏上部立面繪有生產(chǎn)工藝流程模擬圖,裝有設備運行指示燈、各種報警指示燈、指示儀表等,它接收PLC的信號以顯示現(xiàn)場的生產(chǎn)情況。下部為操作部分,安裝著各種選擇開關,各種起停按鈕及試驗按鈕。

1.1.2 現(xiàn)場部分
現(xiàn)場部分主要為現(xiàn)場設備以及用以控制現(xiàn)場設備的集中低壓配電屏,低壓屏為GCK抽屜式配電屏,這種配電屏運行可靠、檢修方便,一旦發(fā)現(xiàn)故障可立即更換備用抽屜,不會因維修而影響生產(chǎn)。

1.2 配料工藝流程簡述

原料運來后,根據(jù)原料種類選擇上料系統(tǒng)通道,然后啟動上料設備將原料盛放在石油焦貯料倉或針狀焦貯料倉。根據(jù)生產(chǎn)需要,選擇破碎篩分通道,石油焦(或針狀焦)經(jīng)破碎篩分后進入石油焦料倉(針狀焦料倉)。同樣,磨粉系統(tǒng)也可選擇通道,將石油焦粉和針狀焦粉分別放置。分別存放的工藝配置方式,不僅避免了由普通功率電極轉(zhuǎn)產(chǎn)高功率、超高功率石墨電極時必須倒空料倉的麻煩,而且可以不必停產(chǎn)轉(zhuǎn)換,可同時生產(chǎn)普通功率石墨電極或超高功率石墨電極,更重要的是,大大方便了生產(chǎn)高功率石墨電極時使用混合配方的配料,為實現(xiàn)配料完全自動化創(chuàng)造了條件。

1.3 配料系統(tǒng)運行總結(jié)

(1)系統(tǒng)運行可靠,故障率低。自投入運行近兩年來,基本沒出現(xiàn)因配料控制系統(tǒng)故障而造成的停產(chǎn),保障了生產(chǎn)的順利進行。
(2)檢修維護方便。尤其是需要改變控制方案時,不用改變硬件接線,只需修改PLC軟件即可。省時省力,極為方便。
(3)操作集中,監(jiān)控方便。PLC主機面板及模擬屏均可顯示現(xiàn)場設備的運行狀態(tài)及故障信息,一旦發(fā)生故障,操作人員可方便、快捷地判斷現(xiàn)場的故障設備及故障原因,有利于分析、排除故障,盡快恢復生產(chǎn)。

2 全自動移動式配料
配料的準確性是石墨電極生產(chǎn)的關鍵,直接影響石墨電極質(zhì)量。手工或半自動配料工藝,不僅生產(chǎn)環(huán)境惡劣,而且配料精度難以保證。因此,在本次技改中,我們使用了全自動、移動式配料工藝。

2.1 系統(tǒng)構(gòu)成及工藝原理

移動式全自動配料系統(tǒng)分為中央控制系統(tǒng)和現(xiàn)場被控設備兩部分?,F(xiàn)場14只料倉存放著各種顆粒料及粉狀料。料倉下面是用以完成給料動作的電磁振動給料機或螺旋喂料機,給料設備送出的物料經(jīng)集散口進入配料小車。配料小車配備粒子料和粉子料兩只料斗,每個料斗裝有3只壓力傳感器,傳感器將檢測信號送至中央控制室PR1592/00配料控制器,配料控制器將接收到信號與預先設定的數(shù)值進行比較,決定加料動作并發(fā)出指令給PLC中央控制器,PLC中央控制器根據(jù)這些指令操縱現(xiàn)場給料設備和配料小車完成配料任務。全部配料完成后,PR1592/00打印配料數(shù)據(jù),同時發(fā)出卸料信息,PLC操縱小車至卸料點,根據(jù)PR1592/00的信息卸料。卸料結(jié)束后,返回起始點開始下一次配料。
2.2 主要設備選擇
(1)PR1592/00電子配料控制
根據(jù)石墨電極生產(chǎn)多規(guī)格、多品種,配方差異較大特點,選用了國內(nèi)生產(chǎn)的PR1592/00電子控制配料器,該配料控制器能貯存多種配方并且有粗細加料,無流量報警和過沖量調(diào)整等功能。其主要參數(shù)如下:
線性誤差:±0.05%;
最大凈輸入信號:2.4~24mV;
激勵源:防短路型DC12V,輸出電流≤120mA;
分度數(shù):4000d;
控制物料種數(shù):5種
(2)根據(jù)配料工藝選用了移動配料小車,采用雙料斗分別進行粒子料與粉子料的稱重,稱重各由3只壓力傳感器完成,傳感器選用BLR-24型。因為PR1592/00配料控制器對所配用傳感器采用并聯(lián)供給橋壓方式,其電壓值為12V,最大輸出電流為120mA,所以傳感器的輸入阻抗也必須滿足這一要求即:

(n×U)/R≤120mA

其中:R為傳感器內(nèi)阻;n為選用傳感器只數(shù);U為電壓。BLR-24輸入阻抗R為350Ω,經(jīng)計算(3×12)/350<120mA,符合儀器要求。
(3)由于PR1592/00配料控制器外控接點少而系統(tǒng)控制點數(shù)較多,所以輔助以小型PLC可編程序控制器以實現(xiàn)定位、對接、除塵、配料、行進、卸料、返回等控制過程。
2.3 系統(tǒng)調(diào)試
系統(tǒng)調(diào)試分為兩個階段,首先將PR1592/00配料控制器進行初始化和格式化數(shù)據(jù)輸入,即在配料控制器的面板上輸入時間、工作狀態(tài)、滿量程值、報警方式、粗細加料、物料表、配方、打印功能等。并將移動式配料小車的前進、對位等程序梯形圖輸入PLC可編程序控制器,然后模擬加料形式進行系統(tǒng)動作測試,修正邏輯錯誤。在這一過程中也要對系統(tǒng)外圍設備進行調(diào)整,排除一切影響系統(tǒng)正常功能的因素。上述工作結(jié)束后進行負荷調(diào)試,主要是根據(jù)工藝精度要求與物料的流動性能。對各種物料的加料過程進行控制,調(diào)整粗細加料在整個加料過程的比例,并針對其流動性進行過沖量調(diào)整,需要說明的是配料控制器的過沖量功能是保證系統(tǒng)配料精度的關鍵,因為每次停止給料設備后,從其出口落到配料料斗的多余量時總會造成多配甚至超過精度允差,配料控制器根據(jù)實際流動情況修改過沖量,提前停止給料設備,從而很精確地控制配料的精度。

2.4 自動配料使用效果

(1)移動式配料系統(tǒng)克服了固定式因工藝線長造成的輸送困難、誤差大,避免了因固定配料系統(tǒng)設備復雜帶來的事故隱患,提高了系統(tǒng)運行可靠性,節(jié)約了設備費用。
(2)采用全封閉結(jié)構(gòu),大大改善了勞動環(huán)境。
(3)自動化控制和電子稱的應用,使配料精度得到保證,表1為任意抽取的一次配料數(shù)據(jù)。從表1中可以看出,每種物料誤差都在1%以內(nèi),總重量誤差僅為0.4%,已經(jīng)達到了比較高的精度。

自動配料結(jié)果表
集中控制和全自動移動式配料系統(tǒng)在我廠運行近兩年,不僅使勞動環(huán)境明顯改善,車間勞動強度大大降低,而且電極產(chǎn)品的質(zhì)量顯著提高(見表2、3)。從表中可以看出,中碎車間投入運行以來,電極生產(chǎn)各項指標均有不同程度的提高,已達到國內(nèi)較好水平。

電極產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高情況表
3 結(jié)束語

自動化中碎配料車間自1996年11月投入使用以來,一直安全正常準確地運行。自動化的應用,簡化了工藝操作,改善了勞動環(huán)境,提高了配料精度和產(chǎn)品質(zhì)量,提高了生產(chǎn)管理水平,推進了配料技術進步,值得推廣應用。

 

作者:許傳德

 

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