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一概述
隨著電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高速發(fā)展,現(xiàn)代工業(yè)控制系統(tǒng)中對(duì)電氣設(shè)備控制自動(dòng)化和智能化程度的要求也越來(lái)越高。而目前被應(yīng)用的計(jì)算機(jī)配料系統(tǒng)多以工控機(jī)控制系統(tǒng)為主,現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)通過(guò)模擬放大后被傳人載有采集板卡的工控機(jī)系統(tǒng),此種系統(tǒng)有控制精度低、抗干擾能力差等缺點(diǎn),而且這種傳輸方法使用的導(dǎo)線多,現(xiàn)場(chǎng)安裝工作量大,投資高。操作人員在控制室不了解現(xiàn)場(chǎng)裝置的工作情況,不能對(duì)其進(jìn)行參數(shù)調(diào)整和故障測(cè)試。因此市場(chǎng)上急需一種智能控制監(jiān)控系統(tǒng),要求完善系統(tǒng)具有高度的人性化設(shè)計(jì)、高可靠性,在正常及事故情況下既能對(duì)設(shè)備進(jìn)行監(jiān)測(cè)、保護(hù)和控制,又能對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工況進(jìn)行集中監(jiān)視、數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳,并可為調(diào)度室、決策層等管理層人員提供現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù),以便管理層人員可以直接地了解整個(gè)生產(chǎn)情況,避免人為的對(duì)數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象出現(xiàn),及減少管理人員不必要的工作量。近幾年來(lái)隨著現(xiàn)場(chǎng)總線技術(shù)的不斷完善,智能控制監(jiān)督系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用效果良好,得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。本文著重介紹具備CAN總線功能的配料控制儀表的水泥自動(dòng)配料監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和應(yīng)用。
二、CAN總線系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
控制器局部網(wǎng)CAN(ControllerAreaNet—work)總線是當(dāng)今最為流行的五大總線之一,它是由德國(guó)某公司首先提出來(lái)的,采用了ISO/OSI模型的物理層數(shù)、據(jù)鏈路層和應(yīng)用層,硬件數(shù)據(jù)自動(dòng)識(shí)別機(jī)制,具有傳輸距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高等特點(diǎn)。由于CAN總線采用面向數(shù)據(jù)而非面向節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)傳輸機(jī)制,使之具有網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)數(shù)量多,可任意增減網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的特點(diǎn)。
1.系統(tǒng)上位機(jī)及其監(jiān)控軟件
(1)組成
系統(tǒng)上位機(jī)采用工業(yè)控制計(jì)算機(jī),Intel2.0G處理器、512M內(nèi)存、80G硬盤、52X光驅(qū)、19”液晶顯示器、WINDOWS2000操作系統(tǒng)和NH一380型CAN總線適配器。
(2)B/S模式軟件功能
操作站主要用于對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的工況進(jìn)行集中監(jiān)視、數(shù)據(jù)記錄、參數(shù)設(shè)置、定時(shí)存盤、報(bào)表打印、工廠級(jí)信息服務(wù)等,將手/自動(dòng)切換開(kāi)關(guān)置于操作站,可實(shí)現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備手/自動(dòng)操作轉(zhuǎn)換;同時(shí)操作站為其他科室根據(jù)不同權(quán)限,將現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)傳送到調(diào)度室、經(jīng)理室、材料室等不同科室。各級(jí)人員能在上位機(jī)上直觀地觀察到生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備的運(yùn)行狀況、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和歷史數(shù)據(jù)等,并根據(jù)不同權(quán)限對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理存儲(chǔ)、打印等工作。通過(guò)這些實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的采集、處理,可以直接地了解整個(gè)生產(chǎn)情況,避免以前數(shù)據(jù)弄虛作假的現(xiàn)象及管理人員為取得數(shù)據(jù)去現(xiàn)場(chǎng)取正而帶來(lái)不必要的麻煩,從而充分地提高該產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)效率,合理利用人力、物力,實(shí)現(xiàn)了高度的自動(dòng)化控制。
(3)軟件的編制
工作站軟件選用目前比較流行的工控軟件VB6.0作為開(kāi)發(fā)工具,充分利用WINDOWS提供的COM組件功能和較好圖形界面來(lái)提高開(kāi)發(fā)能力,可以很方便地構(gòu)造自己的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),可以顯示現(xiàn)場(chǎng)信息的實(shí)時(shí)采集,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)儀表返回的設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)在軟件操作界面上進(jìn)行實(shí)時(shí)模擬操作,便于操作人員及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的運(yùn)行狀況,對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。軟件通過(guò)WINDOWS提供的通訊控件與智能控制器、變頻器和PLC進(jìn)行數(shù)據(jù)通訊夾實(shí)現(xiàn)智能控制器數(shù)據(jù)讀取,數(shù)據(jù)改寫(xiě);其軟件主要表現(xiàn)在:系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集及存儲(chǔ)、班次交接、歷史數(shù)據(jù)查詢打印、數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)等。
①系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)
系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)是針對(duì)整個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行的,它是整個(gè)工程開(kāi)始的第一步,確定了軟件的整體運(yùn)行模式、功能和數(shù)據(jù)庫(kù)的選擇。
②實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集及其存儲(chǔ)
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)集散控制系統(tǒng)的重要組成部分和控制核心,完成所有要監(jiān)測(cè)和控制點(diǎn)的采集和存儲(chǔ)工作,實(shí)時(shí)曲線的繪制工作,并提供畫(huà)面顯示數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)數(shù)據(jù)。
③班次交接的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)班次時(shí)間可自行設(shè)置,并根據(jù)設(shè)置的班次時(shí)間完成自動(dòng)的交接班管理和班次數(shù)據(jù)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)。
④歷史數(shù)據(jù)查詢打印設(shè)計(jì)歷史數(shù)據(jù)存儲(chǔ)組要提供報(bào)表打印數(shù)據(jù)、歷史曲線數(shù)據(jù)。
⑤數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)的設(shè)計(jì)
隨著系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間的增加,數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容會(huì)變得比較龐大,因此數(shù)據(jù)的導(dǎo)出、清除工作在系統(tǒng)使用中是及時(shí)必要的,當(dāng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)出現(xiàn)問(wèn)題系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行時(shí),可通過(guò)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)恢復(fù)操作,恢復(fù)受損的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)來(lái)快速進(jìn)行系統(tǒng)的恢復(fù)和維護(hù)。
⑥運(yùn)行操作
系統(tǒng)安裝完成后,用戶可點(diǎn)擊左面菜單或者在開(kāi)始菜單中進(jìn)入軟件操作界面,啟動(dòng)程序后要求輸入用戶姓名和密碼,只有輸入正確的用戶名和密碼后才能正常進(jìn)入系統(tǒng),否則如果連續(xù)6次輸入錯(cuò)誤用戶名或者密碼,系統(tǒng)將被鎖死,只有取得超級(jí)用戶進(jìn)入系統(tǒng)后才能解鎖系統(tǒng)。進(jìn)入系統(tǒng)后首先進(jìn)入系統(tǒng)監(jiān)控界面,用戶可通過(guò)鼠標(biāo)或者快捷鍵進(jìn)行實(shí)時(shí)曲線、歷史曲線、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、打印等操作界面。
四、結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)對(duì)該廠配料系統(tǒng)的改造,大大提高了配料精度,使產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高,并且經(jīng)過(guò)2年使用,得到了用戶的認(rèn)可:系統(tǒng)運(yùn)行可靠性高,界面直觀,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,控制精度高,保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)量,同時(shí)又由于采用變頻控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)了企業(yè)節(jié)能減排的環(huán)保指標(biāo),為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。該系統(tǒng)通過(guò)改造設(shè)計(jì)已成功應(yīng)用在鋼鐵配料燒結(jié)生產(chǎn)線,并可應(yīng)用于其他需要連續(xù)配料的場(chǎng)合。
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