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水泥包裝機是水泥廠的重要設(shè)備,由包機主體、稱架、稱重控制器、壓力傳感器等器件構(gòu)成。水泥包裝機大都分為固定式和旋轉(zhuǎn)式,固定式水泥包裝機是指1-4嘴包裝機,由人工移動插袋來完成水泥的灌裝,旋轉(zhuǎn)式水泥包裝機是指6-14嘴,人工不動,包裝機旋轉(zhuǎn)來完成插袋灌裝。
(一)設(shè)備現(xiàn)狀
廣西魚峰水泥股份有限公司一、二線包機原為湖北黃石水泥機械設(shè)備廠生產(chǎn)的包機,采用機械掛砣式稱重系統(tǒng),此系統(tǒng)受現(xiàn)場環(huán)境、配件磨損、水泥物料溫度及流動性等方面影響,容易造成重量波動較大,調(diào)整麻煩,袋重可控性差等特點。為此,公司在2008 年對一、二線包機進行了改造,在原來包機整體結(jié)構(gòu)基本不改變的情況,對整個稱重系統(tǒng)進行了改造,把機械稱重系統(tǒng)改造成電子稱重裝置,應(yīng)該說改為電子計重的思路,是符合包機計重的發(fā)展要求的,但是此次改造由于存在對包機的整個原理認識不足,相應(yīng)配套的問題沒有考慮周全,加上管理上存在嚴重的缺失,造成一、二線包機的生產(chǎn)及袋重不理想,甚至對公司產(chǎn)品產(chǎn)生了影響,造成公司經(jīng)濟上的損失。
由于袋重的不穩(wěn)定,生產(chǎn)的不正常,產(chǎn)品出廠的合格率也不能得到保障,2009 年底,隨意抽取了2009 年9 月1~10日袋重水泥提貨車輛的地磅數(shù)據(jù)進行了分析,發(fā)現(xiàn)在總車數(shù)1659 個車中,其中三線包機生產(chǎn)裝車數(shù)為639 車,總重量為11216T,拋除不合格的袋重,平均單包袋重為50.48kg,平均單包袋重超過51kg 的為30 車,超重車數(shù)比率是4.7%,應(yīng)該說數(shù)據(jù)還是勉強可以接受的,這說明三線包機為新包機,稱重系統(tǒng)是性能有保障,盡管說管理存在一定問題,但是出廠袋重基本可控,另外一方面,發(fā)現(xiàn)三線的不合格是最多的,占了三線出廠量的8.5%,遠遠高于一線、二線的不合格率,經(jīng)過了解,恰恰是因為公司袋裝水泥袋重的不可控,超重后無法出廠,使提貨的司機都采用進廠過磅前水箱加滿水,出廠過磅時放水(就算顯示平均袋重不合格,但是可以出廠)的辦法來確保出廠順暢一些。而一、二線的包機生產(chǎn)的袋裝水泥的袋重,與之相比差距很大,在合格品出廠中,其中一線袋裝水泥車數(shù)為555 車,總重量為8289T,平均單包袋重為50.77kg,平均單包袋重超過51kg 的達193 車,占一線總出廠車數(shù)的34.8%,最大的超重車輛的平均單包袋重竟然達到53.92kg;二線袋裝水泥汽車總車數(shù)為460 車,平均單包袋重50.62,超過51kg 有65 車,占二線汽車總數(shù)的14.1%;一線、二線單包袋重平均為50.68kg,平均袋重超過51kg 的車輛數(shù)比率達25.2%,幾乎是三線的近20 倍之多,其實,實際情況更為糟糕,由于袋重得不到保障,超重現(xiàn)象已成為了常態(tài),造成司機為了不因超重不法出廠的情況發(fā)生,專門采取了進廠過磅前加滿水箱的水,裝車出廠過磅前放水或超重后放水再次過磅的情況,如果考慮這部分因素,按每個車平均有250kg 的水計,平均每車18.8T 計算,那么一、二線的包裝水泥平均袋重應(yīng)該在50.81kg 以上。另外,還發(fā)現(xiàn)有5.1%為平均凈袋重達不到50kg 的不合格品出廠的情況,去年12 月份受到湛江客戶的投訴,有近三噸的袋裝水泥袋重不合格,基本上48kg 左右,最低的甚至只有46kg,以上數(shù)據(jù)情況可以看出,一線、二線包機袋重的確存在著相當多的問題,已達到基本不可控的局面。因此,為了保障公司的正常生產(chǎn),必須對包裝機進行全面的改造。
(二)改造措施
從2009 年11 月份起開始對一線、二線包機袋重存在的問題進行了特別關(guān)注,而且把此問題作為一項攻關(guān)工作來抓。通過研究分析發(fā)現(xiàn),影響水泥袋重的因素相當多,包括硬件方面及管理方面均存在的問題,硬件方面的問題尤為突出。因此,從包機灌裝方式;控制程序;電器硬件;機械、工藝;管理制度等五個方面進行改進。
1.灌裝方式的控制措施
目前市場上電子穩(wěn)重系統(tǒng)的包機,其灌裝方式均已采用了強制性灌裝裝置,水泥灌裝時可以做到灌裝裝置開停時,水泥的實際灌裝可以做到同步,袋重的控制完就可以得到了保障,而一線、二線的原有包機是氣化供料灌裝方式,不是強制性的方式,其灌裝供料量的大小受氣體流量、壓力大小的影響相當大。工作時袋重達到標準值后信號給關(guān)灰氣缸,氣缸動作后關(guān)灰,但關(guān)灰后到袋裝水泥掉包有滯后時間,此時,膠管關(guān)料點到包機嘴有近400mm 的距離,其管內(nèi)水泥此時是不可控的,此部分的水泥仍然在流動并灌裝進水泥袋,而且是無法計量,這就意味著實際關(guān)料與實際灌裝停止是完全兩回事,袋重顯示的重量與實際重量就有差別,袋重偏差量隨著包機轉(zhuǎn)速及包機缸內(nèi)的氣體壓力的變化而變化,這是包機袋重產(chǎn)生波動的主要原因。
針對此種包機灌裝方式采用是氣化喂料,與現(xiàn)在通用的強制性機械灌裝方式有本質(zhì)的區(qū)別,經(jīng)做試驗,發(fā)現(xiàn)關(guān)灰膠管內(nèi)到包機嘴的量約1kg 左右,此量是屬于不可控的無法計量的水泥,這是客觀存在的現(xiàn)實,膠管關(guān)灰后仍滯后的灌裝量大小由包機轉(zhuǎn)速及氣化后的水泥流速來確定,為此,我們只有盡可能采取穩(wěn)定包機氣源,保持氣化效果均勻性,控制合理的包機轉(zhuǎn)速這兩個方面來實現(xiàn)袋重的穩(wěn)定性。(1)穩(wěn)定包機氣源,保持氣化效果均勻性
包機用風與其他用風全部分離,減少現(xiàn)場用風對包機用風的影響,進行穩(wěn)定氣體壓力的改造:原來包機用風與進包機的氣動閥、現(xiàn)場清潔用風共用管路,民工清潔及現(xiàn)場維護時臨時開風相當普遍,而且具有不確定的特點,風源的波動對包機袋重就產(chǎn)生了直接的影響,為此,我們專門對管路進行了改造,把包機用的風包括進包機缸內(nèi)的氣化用風、關(guān)料的用風及打印用的風,與現(xiàn)場臨時用風及樓上包機缸內(nèi)的氣動閥的用風完全分開,且把包機的專用風源全部采用經(jīng)過儲氣罐后的穩(wěn)壓風源,現(xiàn)場的臨時用風改在進儲氣罐之前,同時要求氣化用的風源統(tǒng)一調(diào)整至0.18mpa 至0.25mpa 之間,在此基礎(chǔ)上,為保證二線包機的用風量及壓力,我們還專門利用現(xiàn)有的空壓機,改造了整個供風管路,把3#空壓機改成了包機專用設(shè)備,其他二臺機改為散裝、庫內(nèi)放料及現(xiàn)場臨時用風的風源(必要時也可通過閥門的轉(zhuǎn)換供包機使用),通過這種改造,完全解決了風源的波動對袋重產(chǎn)生的影響,為袋重的穩(wěn)定性創(chuàng)造了基本條件,也解決了影響包機生產(chǎn)不穩(wěn)定的問題,特別是原來生產(chǎn)525 水泥時,經(jīng)常灌裝不正常無法生產(chǎn)的情況(主要原因是高標號水泥的流動性差造成的);通過這樣的改造,還改變了原來往往要開三臺空壓機仍無法滿足生產(chǎn)的現(xiàn)象,但現(xiàn)在只需開二臺空壓機便達到了生產(chǎn)所求的良好局面,僅空壓機電費年可節(jié)省8 萬元左右。(2)調(diào)整包機轉(zhuǎn)速
在水泥流動性及氣化風量不變的情況下,轉(zhuǎn)速越慢,灌裝膠管關(guān)灰后無法計量的水泥進入袋中的就越多,反之,則情況相反,因此,僅從控制此不可控的水泥余量看,轉(zhuǎn)速越快,其誤差量就應(yīng)越小,是有利的,但是由于一、二線包機本身沒有托包架,水泥袋在生產(chǎn)過程中自由懸掛在包機嘴上,轉(zhuǎn)速越快,其離心力越大,對稱重的準確性影響就越大,所以控制好包機的合理轉(zhuǎn)速至關(guān)重要,以前是沒有要求的,開機時轉(zhuǎn)速調(diào)整隨心所欲,其袋重的穩(wěn)定性自然可想而知,為此,經(jīng)過多次反復試驗,我們發(fā)現(xiàn)包機轉(zhuǎn)速控制在550 轉(zhuǎn)/分至800 轉(zhuǎn)/分,產(chǎn)量控制在76 噸/小時至96 噸/小時,袋重的穩(wěn)定性是有保障的,在正常情況下,包機的臺時產(chǎn)量盡可能控制在90 噸/小時左右為最佳,為避免人為因素的影響,分廠專門在限制轉(zhuǎn)速的電位器上進行了設(shè)定,把包機轉(zhuǎn)速強制控制在500 轉(zhuǎn)/分至800 轉(zhuǎn)/分之間,保證了生產(chǎn)的穩(wěn)定性。2.電腦稱重控制程序升級
原來的控制程序整體上基本上達到使用要求,但是我們在使用過程中發(fā)現(xiàn)其開機初期數(shù)據(jù)采集時不夠及時,上一次開機的數(shù)據(jù)沒有延續(xù)使用,造成自動調(diào)整不及時到位,經(jīng)與廠家溝通,廠家答復要經(jīng)過十五噸左右的前期生產(chǎn),重量數(shù)據(jù)的采集及自動修正才能完成,也就意味著前期有15 噸左右的袋裝水泥的袋重是無法得到保障的,極易造成不合格品或超重的水泥出廠,為此我們要求廠家修改程序,程序升級后,開機生產(chǎn)時就直接根據(jù)上次開機的記憶數(shù)據(jù)及在線生產(chǎn)的袋裝數(shù)據(jù)進行加權(quán)平均,不斷自動修正,故開機后很快可以保障正常生產(chǎn),袋重得到了保障。
3.電器硬件的改造及完善
由于控制器在設(shè)計細節(jié)上存在一定的缺陷,也影響到了袋重的控制,因此,通過研究,對控制器的部分器件進行了更換和改造。
(1)控制電磁閥輸出方式改造
原來控制器的輸出控制采用繼電器來控制,包機現(xiàn)場條件比較惡劣,加上繼電器為接觸式,經(jīng)常出現(xiàn)繼電器接觸不好影響生產(chǎn)及稱重不穩(wěn)定的情況發(fā)生,為此解決此問題,我們把繼電器改成了電子管,接觸式輸出改為無觸點式輸出,改造后避免了接觸不良引起生產(chǎn)及袋重不穩(wěn)定的情況
(2)改變控制器電位器型號
原控制器內(nèi)部調(diào)零電位器為10K,可調(diào)性相當差,調(diào)節(jié)精度低,稍微調(diào)節(jié)一點,數(shù)據(jù)變化就相當大,造成調(diào)整袋重時難以控制,經(jīng)過試驗,我們采用了500 歐姆的電位器,崗位調(diào)整參數(shù)時就相當便利,袋重的可控性得到了提高。
(3)對所有的稱重傳感器全部檢查測試并更換不符合要求的傳感器
稱重傳感器是袋重控制的核心,袋重數(shù)據(jù)的大小,就是由傳感器計量并傳遞信號給控制主機的,如果傳感器都有問題,達不到計量要求,那所有的數(shù)據(jù)都沒有任何意義,但是傳感器很多人都是通過測量其微電壓的變化來判斷其正常與否,但是這種方法往往達不到要求,無法及時檢測出有問題的傳感器,而且從技改使用以來,就沒有進行系統(tǒng)檢查過,為此,我們通過對整個稱重架進行線性計量標定檢測及對比方法來檢查(用新的傳感器代替對比的方法),發(fā)現(xiàn)相當多達不到使用要求的傳感器,通過對這些傳感器進行更換,袋重的穩(wěn)重效果明顯得到體現(xiàn)。
(4)取消主控制器的修正功能
原來的修正功能主要是對稱架的皮重進行修正,通過核實發(fā)現(xiàn),此功能沒有多少實際意義,而且因為數(shù)據(jù)的修正,無法直觀反映稱架的實際情況,對開機時判斷稱架是否達到使用要求造成影響,所以有必要取消掉,而且現(xiàn)在我們發(fā)現(xiàn),部分生產(chǎn)廠家也開始取消了這一功能,說明當初這種做法是正確的。
4.機械、工藝上的措施
在機械和工藝方面也會對袋重產(chǎn)生影響,比如簧片、稱架等都對袋重有影響。因此,我們從以下幾個方面進行改進。
(1)對簧片進行檢查更換
稱架和包機主體是通過簧片連接的,也是影響稱重的重要器件。對所有的缸體與稱架連接的簧片進行檢查更換?;善瑥椥缘拇笮?,對使用過程中的稱架變化及恢復有根本性的影響,從而直接影響稱重的穩(wěn)定性,彈性越好,波動越小,而從外觀上看,彈簧片沒有任何異常,但是其實內(nèi)部的疲勞強度已完全不一樣,以前由于沒有這方面的認識,外觀上沒有問題,就不會理會,而通過分析及實踐核對,說明判斷正確,為此,對使用超過8 個月左右的彈簧片進行了全部更換,而且以后也強制性的要求,特別是一塊彈簧片只有幾元的成本,形成制度化的維護是相當有必要的,現(xiàn)此項工作已基本走入正軌。
(2)對所有稱架進行檢查處理,把不符合要求的稱架進行調(diào)整
原來由于管理不到位,設(shè)備的維護沒有按要求進行實施,造成稱架的許多連接螺栓松動,稱架變形,外部條件達不到稱重系統(tǒng)的要求,為此分廠對所有的稱架進行檢查處理,檢查更換螺栓,重新找正并調(diào)整了稱架。
(3)系統(tǒng)檢查更換包機缸內(nèi)的氣化用的透氣羊毛氈原來因管理不到位,許多羊毛氈已硬化、損壞都沒有得到及時更換,從而影響了包機缸內(nèi)水泥與氣體的氣化效果,難以保證各包機嘴的水泥灰的流動性,灌裝速度差別大,直接對袋重產(chǎn)生了影響,通過更換羊毛氈后,物料的流動性比較穩(wěn)定了,另外,為避免羊毛氈產(chǎn)生硬化及水泥灰受潮,我們還加強了空壓機的用風管理,每班要求儲氣容器要進行排水處理并做好檢查記錄;另外為保障風的質(zhì)量,對所有的油水分離器進行檢查清洗,也保障了風壓及風量的穩(wěn)定性。
5.完善管理制度,突出措施的落實,加強管理及考核為提高大家積極性,增強員工責任心,分廠及車間制定了相應(yīng)的管理辦法,提高了包機的生產(chǎn)管理及袋重管理,比如:我們設(shè)定了考核指標,一、二線單包袋重考核指標為50.5kg(三線為50.4kg),在保證為合格品的前提下,凡平均袋重增減0.01kg 的,分廠按扣加30 元考核車間,車間則按15 元考核至班組,而且如果平均袋重超過50.8kg 的,每條線另外扣罰車間1000 元;凡出現(xiàn)一車超重的,按100 元進行考核車間,車間按50 元/車進行考核;凡出現(xiàn)不合格品的,廠內(nèi)按100 元進行考核,如果出廠,則分廠扣除車間3000 元;車間另外設(shè)有人均150 元包機工的袋重考核(直接從工資扣除作為風險金);同時為保證生產(chǎn)效率,除了考核產(chǎn)量獎之外,還專門設(shè)有臺班產(chǎn)量專項獎,通過一系列的考核,既有利于保證袋重,也明顯提高了生產(chǎn)效率。
(三)效果檢查
通過近半年的摸索與改進,基本上在2010 年4 月底份完成了全部的改進工作。這幾個月一直在觀察評估效果,通過跟蹤發(fā)現(xiàn),技改及管理措施有效,包機袋重控制得到了較好的控制,生產(chǎn)效能上也得到了良好的保障,可以說上了一個臺階,按照分廠今年5 月至9 月份抽查袋重的結(jié)果上看,一線、二線隨機抽查達2817 包,總重為142109kg,平均袋重為50.44kg,而且基本上沒有出現(xiàn)超重情況,比如8 月份全月僅有7 車超重,而9 月份沒有一車超重,與原來每天近30 車的超重簡直是天壤之別,說明袋重的控制有了明顯的效果,而且由于袋重穩(wěn)定,沒有超重情況出現(xiàn),司機也不再通過進廠加滿水箱,出廠時擇情放水來避免因超重無法出廠的情況,數(shù)據(jù)也是實在的數(shù)據(jù),如果按照現(xiàn)在的數(shù)據(jù)與原來的比較,平均單包袋重下降了0.37kg,如果按全年一線、二線包裝量為160 萬噸計算,那么可以避免1.18 萬噸的水泥損失,直接產(chǎn)生效益達350 萬元左右。通過改進措施,整個包裝的生產(chǎn)管理明顯上了臺階,產(chǎn)能得到了提高,比如9 月份節(jié)能減排限產(chǎn)后,包裝水泥的市場需求相當旺盛,一線、二線的包機日產(chǎn)量基本保持在2600 噸至3000 噸之間,這在以前要保質(zhì)量的前提下達到這量是不太可能的,說明在一、二線包機所做的工作有明顯成效,為公司創(chuàng)造了價值。
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