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PLC 與觸摸屏在自動(dòng)送料系統(tǒng)中的應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2021-05-31 11:06:49 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

0 引言

氯磺化聚乙烯自動(dòng)送料系統(tǒng)采用以PLC、觸摸屏、稱重控制儀表等相結(jié)合的控制方式。該系統(tǒng)是由A、B兩套完全相同又相互獨(dú)立的子系統(tǒng)構(gòu)成,A、B兩套系統(tǒng)可以同時(shí)進(jìn)行送料工作,也可以單獨(dú)或循環(huán)等方式進(jìn)行送料工作??刂葡到y(tǒng)中主要是通過觸摸屏選擇系統(tǒng)的工作方式,再由PLC驅(qū)動(dòng)各執(zhí)行部件完成各項(xiàng)命令,同時(shí)各部件的執(zhí)行情況實(shí)時(shí)反饋到PLC中,使整個(gè)系統(tǒng)形成閉環(huán)控制。

本系統(tǒng)根據(jù)用戶的要求選用60點(diǎn)歐姆龍CPM-2A主機(jī)和2個(gè)20點(diǎn)的擴(kuò)展模塊。所有需要PLC處理的輸入和輸出信號(hào)都是開關(guān)量信號(hào),點(diǎn)數(shù)雖然比較多,但大部分是為了構(gòu)成閉環(huán)控制系統(tǒng)而安裝的反饋信號(hào)、手動(dòng)所需要的按鈕信號(hào)、報(bào)警信號(hào)??刂瞥绦螂m然比較簡單,但卻比較繁瑣,要把各種可能發(fā)生的情況都要考慮到,才能使系統(tǒng)安全可靠地進(jìn)行工作。

觸摸屏選用的是6英寸羅升單色觸摸屏,畫面比較小,而手動(dòng)和自動(dòng)的按鈕比較多,報(bào)警信號(hào)的輸出點(diǎn)也很多,所以采用多頁畫面(46頁)層層嵌套、相互互鎖的方式編制觸摸屏的畫面程序。例如:打開機(jī)器后,觸摸屏首先顯示主畫面,主畫面中有A、B兩個(gè)子系統(tǒng)和總的報(bào)警系統(tǒng)3個(gè)按鈕;當(dāng)按“A”按鈕時(shí),就會(huì)進(jìn)入A系統(tǒng)的二級(jí)畫面,將出現(xiàn)自動(dòng)、手動(dòng)、返主頁3個(gè)按鈕;當(dāng)按“自動(dòng)”按鈕進(jìn)入自動(dòng)狀態(tài)的三級(jí)畫面,將出現(xiàn)起動(dòng)、停止、返主頁和上一頁4個(gè)按鈕…… 當(dāng)系統(tǒng)有報(bào)警輸出時(shí),觸摸屏能夠自動(dòng)彈出發(fā)生報(bào)警的執(zhí)行部件畫面,畫面一直在閃爍,同時(shí)控制柜面板上的報(bào)警鈴響起,直到故障排除后才能恢復(fù)正常。

1 送料系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

A、B兩套送料子系統(tǒng)均由以下幾個(gè)主要部分組成:

(1)前期儲(chǔ)料罐。罐內(nèi)裝有射頻導(dǎo)納物位開關(guān),當(dāng)料位達(dá)到一定高度時(shí)(即射頻導(dǎo)納物位開關(guān)有信號(hào)送給PLC時(shí)),系統(tǒng)才可以進(jìn)行送料工作。儲(chǔ)料罐下面的出料口處有一個(gè)星型加料閥a,星型加料閥的運(yùn)行、停止及開、關(guān)到位,都有位置信號(hào)反饋。

(2)稱重料斗。它位于前期儲(chǔ)料罐下,有3個(gè)稱重傳感器安裝在料斗下進(jìn)行每次送料的稱重工作。稱重料斗下有一個(gè)星型加料閥b和一個(gè)氣動(dòng)閘板門,星型加料閥b和氣動(dòng)閘板門的運(yùn)行、停止及開、關(guān)到位,都有位置信號(hào)反饋。

(3)送料風(fēng)道。通過羅茨風(fēng)機(jī)形成的動(dòng)力風(fēng)道將氯磺化聚乙烯原料輸送到反應(yīng)釜,羅茨風(fēng)機(jī)的起動(dòng)、停止通過軟起動(dòng)器控制。

(4)反應(yīng)釜。它的入口處有一個(gè)星型加料閥c和一個(gè)電動(dòng)蝶閥,星型加料閥c和電動(dòng)蝶閥的運(yùn)行、停止及開、關(guān)到位,都有位置信號(hào)反饋。

2 系統(tǒng)的工作方式

當(dāng)系統(tǒng)需要送料時(shí),無論是自動(dòng)狀態(tài)還是在手動(dòng)狀態(tài),系統(tǒng)的正確工作方式為:

當(dāng)物位開關(guān)有信號(hào)時(shí),首先打開前期儲(chǔ)料罐下的星型加料閥a,使氯磺化聚乙烯原料靠重力自然進(jìn)入稱重料斗,當(dāng)稱重料斗內(nèi)的氯磺化聚乙烯原料達(dá)到設(shè)定的重量(1t)時(shí),關(guān)閉前期儲(chǔ)料罐下的星型加料閥a,然后起動(dòng)羅茨風(fēng)機(jī),當(dāng)風(fēng)機(jī)達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速時(shí),再打開稱重料斗下的氣動(dòng)閘板門、星型加料閥b,幾秒延時(shí)后,再打開反應(yīng)釜上的星型加料閥c和電動(dòng)蝶閥。此時(shí)進(jìn)入管道的氯磺化聚乙烯原料靠羅茨風(fēng)機(jī)形成的風(fēng)力進(jìn)入反應(yīng)釜。當(dāng)稱重料斗內(nèi)的氯磺化聚乙烯原料已經(jīng)全部進(jìn)入管道時(shí)(即稱重控制儀又回到0值輸出),關(guān)閉氣動(dòng)閘板門、星型加料閥b。延時(shí)一段時(shí)間后關(guān)閉羅茨風(fēng)機(jī),反應(yīng)釜上的電動(dòng)蝶閥、星型加料閥c。此時(shí)一次送料工作完成。系統(tǒng)等待下次送料的命令。

A、B兩套系統(tǒng)的工作方式完全相同,起動(dòng)哪一套系統(tǒng)工作由操作者控制。由于系統(tǒng)完成一次送料工作的時(shí)間比較短(不到5min),所以在程序中設(shè)計(jì)了幾種工作方式:A系統(tǒng)工作5次后,B系統(tǒng)再工作5次,依次往復(fù)循環(huán);A、B系統(tǒng)順序工作,即A系統(tǒng)工作1次,B系統(tǒng)工作1次;只一個(gè)系統(tǒng)工作;同時(shí)工作??梢酝ㄟ^觸摸屏內(nèi)的一個(gè)窗口畫面進(jìn)行選擇。系統(tǒng)中的A、B兩套送料子系統(tǒng)都具有自動(dòng)和手動(dòng)兩種工作方式,自動(dòng)和手動(dòng)工作方式可以在觸摸屏上選擇,也可以通過遠(yuǎn)程按鈕開關(guān)來選擇,從而實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制方式。

3 系統(tǒng)的控制方式設(shè)計(jì)

系統(tǒng)是以PLC為控制核心,觸摸屏與PLC間是通過通信方式進(jìn)行交換信息;稱重傳感器將模擬信號(hào)傳送給稱重控制儀表,再通過稱重控制儀表對(duì)傳感器送來的信號(hào)進(jìn)行分析和處理后以開關(guān)量的形式送入PLC中;軟起動(dòng)器的起動(dòng)和停止也是通過PLC控制,同時(shí)軟起動(dòng)器的運(yùn)行情況實(shí)時(shí)反饋回PLC中。圖2為一套系統(tǒng)的控制框圖,兩套子系統(tǒng)完全一樣。

3.1 手動(dòng)工作方式

手動(dòng)工作時(shí),可以通過各執(zhí)行部件的起動(dòng)和停止按鈕來控制各部件的起動(dòng)和停止,這些按鈕均在觸摸屏上(或遠(yuǎn)程控制柜內(nèi))。通過觸摸屏與PLC間的通信,由PLC實(shí)現(xiàn)所需要的動(dòng)作,動(dòng)作是否完成,由各執(zhí)行部件的開、關(guān)是否到位的位置信號(hào)反饋到PLC中。如果在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),執(zhí)行部件沒能完成任務(wù)(即各閥門沒有開、關(guān)到位,或風(fēng)機(jī)沒有正常運(yùn)轉(zhuǎn)),系統(tǒng)將發(fā)出報(bào)警信號(hào),提示操作人員系統(tǒng)出現(xiàn)故障,并在觸摸屏上顯示出現(xiàn)故障的地點(diǎn),同時(shí)系統(tǒng)無法進(jìn)行下一步的工作,直到故障排除。如果A系統(tǒng)發(fā)生故障,不影響B(tài)系統(tǒng)的正常工作。

3.2 自動(dòng)工作方式

自動(dòng)工作時(shí),系統(tǒng)首先檢查各執(zhí)行部件是否都處在原位狀態(tài)。即星型加料閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)閘板門是否關(guān)到位;射頻導(dǎo)納物位開關(guān)是否有信號(hào);稱重傳感器是否0輸出等。如果某個(gè)原位信號(hào)沒有,那么系統(tǒng)將無法自動(dòng)運(yùn)行,必須切換到手動(dòng)狀態(tài),使沒有處在原位的執(zhí)行部件回歸到原位狀態(tài)。射頻導(dǎo)納物位開關(guān)如果沒有信號(hào),說明前期儲(chǔ)料罐內(nèi)沒有足夠的氯磺化聚乙烯原料可以進(jìn)行送料工作,此時(shí)只能等待。在觸摸屏上也給出原位信號(hào)指示,提示操作者此時(shí)系統(tǒng)是否處在原位狀態(tài)。當(dāng)原位狀態(tài)滿足時(shí),系統(tǒng)就會(huì)按照系統(tǒng)各部件的工作順序進(jìn)行依次起動(dòng)和停止。同時(shí)自動(dòng)檢查各執(zhí)行部件的執(zhí)行情況,實(shí)時(shí)反饋給PLC,從而實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。一個(gè)子系統(tǒng)處于自動(dòng)運(yùn)行狀態(tài)時(shí),另一個(gè)子系統(tǒng)可以是自動(dòng)狀態(tài)運(yùn)行,也可以是手動(dòng)狀態(tài)運(yùn)行,或不運(yùn)行。

4 觸摸屏與PLC間的通信

只有觸摸屏與PLC之間能夠通信,才能使系統(tǒng)正常工作。首先要進(jìn)行通信格式的設(shè)定:必須使兩者所設(shè)定的“通信格式”、“站號(hào)”、“傳輸速度”、“資料格式”等全部相同,然后再按正確的連線方式連接通信電纜。通信格式按要求設(shè)定好以后,通過RS-232通信電纜將觸摸屏與PLC之間連接起來,具體的連接方式如圖4所示。

5 結(jié)語

此套系統(tǒng)已經(jīng)投入正常運(yùn)行,在現(xiàn)場調(diào)試中,也出現(xiàn)了一些設(shè)計(jì)中沒有考慮到的問題,雖然都是一些比較容易解決的,但它提示我們在設(shè)計(jì)工控系統(tǒng)時(shí),還是應(yīng)該首先取得現(xiàn)場的第一手材料,對(duì)整個(gè)系統(tǒng)中的各個(gè)執(zhí)行部件的工作環(huán)境和工作特性要完全了解。同時(shí)在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn),為下一次設(shè)計(jì)提供寶貴的實(shí)踐知識(shí)。

本文是對(duì)現(xiàn)今化工廠普遍使用的實(shí)際工程進(jìn)行的技術(shù)改造,采用了小型PLC作為控制核心,并根據(jù)現(xiàn)場的特殊性,選擇了觸摸屏與按鈕并行的操作方式,使工作人員更加方便、快捷的完成控制。軟件設(shè)計(jì)采用模塊化設(shè)計(jì)思想,程序結(jié)構(gòu)清晰。系統(tǒng)成本較低,并使系統(tǒng)性能更加完善、可靠。

 

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