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生產(chǎn)中自動投料質(zhì)量控制系統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間:2021-06-21 10:17:44 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

在化工和醫(yī)藥等工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)中,將各種原料按一定配比投入反應(yīng)釜進(jìn)行反應(yīng)的過程是極為常見的,其典型裝置如圖1所示。圖中控制閥1控制物料1,控制閥2控制物料2,反應(yīng)釜中的物料質(zhì)量由電子秤進(jìn)行測量。在傳統(tǒng)的老企業(yè)中,這種系統(tǒng)的控制閥往往是人工手動的,控制精度得不到保證,物料配比不精確,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。尤其是噸位較高,產(chǎn)量較大的系統(tǒng),輸送流體物料的管道較大,手動控制閥門已嚴(yán)重影響生產(chǎn)質(zhì)量,急需一種簡便的自動控制方式來精確控制配比投料。針對這樣的問題,設(shè)計(jì)了一種利用慢進(jìn)值和提前量進(jìn)行控制的系統(tǒng),在實(shí)際工程應(yīng)用中表明,該系統(tǒng)控制精確,操作方便,實(shí)用性強(qiáng)。

反應(yīng)釜典型裝置圖

1 控制誤差分析

分析原手動控制系統(tǒng)精度差的原因,有以下兩點(diǎn):

①管道流動的動態(tài)誤差

當(dāng)管道中的流體通過控制閥流進(jìn)反應(yīng)釜時(shí),電子秤反映的讀數(shù)除了釜中流體質(zhì)量外,流人反應(yīng)釜的流體沖擊力也將影響質(zhì)量讀數(shù)。因?yàn)榱黧w的沖擊力將使電子秤測量得到的值大于反應(yīng)釜中實(shí)際的流體質(zhì)量,從而使手動控制產(chǎn)生誤差,這種誤差往往造成欠控制。而且流速越大,這種動態(tài)誤差也越大。

②控制閥動作滯后誤差

實(shí)際的控制系統(tǒng)中,控制閥離反應(yīng)釜有一定距離,控制閥動作后,已過控制閥但尚未進(jìn)入反應(yīng)釜的一段流體也將流入反應(yīng)釜中。由于這段流體在控制閥動作時(shí)并未在電子秤上反映,所以,閥門的動作也并未考慮這部分流體,從而造成閥門動作滯后誤差,這種誤差往往造成過控制。另外,手動閥門動作速度緩慢也是造成過控制的原因之一。而且管道越大,流速越大,這種滯后誤差也越大。

實(shí)際上,在手動控制時(shí),上述這些欠控制和過控制并不能由人為精確掌握而加以消除,操作人員只能根據(jù)經(jīng)驗(yàn)從原理上盡量減小它。例如:為了減小流動動態(tài)誤差,在被控制流體量快到時(shí),可事先關(guān)小閥門開度以降低進(jìn)入反應(yīng)釜的流速;為了減小閥門動作滯后誤差,盡可能準(zhǔn)確地估計(jì)閥后管道的容量作提前控制,加速閥門動作速度等。正是利用了這樣的思路,設(shè)計(jì)了自動控制系統(tǒng)。前一種措施稱為慢進(jìn)值,后一種措施稱為提前量,利用它們可使控制系統(tǒng)的性能大大改善。

2控制系統(tǒng)的組成

測量控制系統(tǒng)由MCS-51系列單片機(jī)組成。為了減小管道流動的動態(tài)誤差,進(jìn)口控制閥由大閥和小閥并聯(lián)而成,如圖2所示。等角分布于反應(yīng)釜下面的3個(gè)稱重傳感器將反應(yīng)釜內(nèi)的流體質(zhì)量信號通過測量電路送給處理機(jī),計(jì)算得到的流體質(zhì)量X顯示于顯示器中。鍵盤設(shè)定系統(tǒng)可以設(shè)定多個(gè)設(shè)定點(diǎn),每一個(gè)設(shè)定點(diǎn)可以設(shè)置設(shè)定值S,慢進(jìn)值M和提前量T。輸出控制量KL和KS分別通過邏輯驅(qū)動電路控制進(jìn)料大閥FL和進(jìn)料小閥FS開啟和關(guān)閉??刂屏縆L和KS的邏輯電平(高電平H和低電平L)與設(shè)定值之間的關(guān)系為:

X

S—M≤X

X≥S—T KL=L(大閥關(guān)) KS=L(小閥關(guān))

測量控制系統(tǒng)原理圖

其測量控制過程為:

當(dāng)反應(yīng)釜中的流體質(zhì)量X遠(yuǎn)小于設(shè)定值S時(shí),控制量KL和KS同時(shí)輸出高電平,大小進(jìn)口閥同時(shí)打開,快速進(jìn)料。

當(dāng)X增加到比較接近設(shè)定值S時(shí)(與設(shè)定值S的差距S-M為多少才算是比較接近可根據(jù)實(shí)際系統(tǒng)或經(jīng)驗(yàn),通過調(diào)整M確定),關(guān)閉大進(jìn)口閥,由小進(jìn)口閥慢速進(jìn)料,以減少流動動態(tài)誤差。也就是說,有質(zhì)量為M的流體是僅通過小進(jìn)口閥慢速進(jìn)入反應(yīng)釜的,這正是慢進(jìn)值M的意義。

當(dāng)X快達(dá)到設(shè)定值S時(shí)(與設(shè)定值S的差距S—T為多少才算是快達(dá)到可根據(jù)閥后到反應(yīng)釜之間管道的容量,通過調(diào)節(jié)T確定),提前關(guān)閉所有進(jìn)口閥。當(dāng)閥后管道中的流體繼續(xù)流人反應(yīng)釜時(shí),正好達(dá)到設(shè)定值S。所以,提前量是提前關(guān)閉所有進(jìn)口閥量,也就是閥后的管道容量加上關(guān)閉閥門需延遲的時(shí)間內(nèi)通過閥門的流體量之和。可根據(jù)實(shí)際系統(tǒng)設(shè)定提前量T。

顯然,如果提前量T大于慢進(jìn)值M,則根據(jù)上述邏輯關(guān)系,慢進(jìn)值將不起作用。實(shí)踐也證明,對于進(jìn)口管道比較小的系統(tǒng),不設(shè)慢進(jìn)值也能起到較好的控制作用。

3試驗(yàn)結(jié)果

將該控制系統(tǒng)用于一化工廠的2 000 kg反應(yīng)釜,電子秤的分辨率為1 kg,量程為5 000 kg,在各設(shè)定點(diǎn)上進(jìn)行試驗(yàn)的結(jié)果如表1所示。由于進(jìn)口管道較小,流速不大,故沒有設(shè)置慢進(jìn)值,提前量根據(jù)系統(tǒng)試驗(yàn)得到。

測量控制系統(tǒng)試驗(yàn)結(jié)果表

從表1的結(jié)果可以看出,該系統(tǒng)具有較好的控制精度,完全能滿足生產(chǎn)配比投料的需要,而且操作方便,適應(yīng)性強(qiáng)。對于不同的系統(tǒng),只需根據(jù)實(shí)際系統(tǒng)或運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),修改幾個(gè)參數(shù)M和T等就能達(dá)到目的。

 

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