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粉煤灰轉(zhuǎn)子定量給料機計量控制系統(tǒng)儀表的設(shè)計與安裝調(diào)試

發(fā)布時間:2019-12-10 10:27:26 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

1 計量控制系統(tǒng)的組成及控制原理

轉(zhuǎn)子定量給料機由粉體喂料機和轉(zhuǎn)子秤兩部分組成,二者都采用變頻調(diào)速。 其計量控制系統(tǒng)由西門子 S7-300PLC 組態(tài)而成。 安裝在環(huán)形天平上的拉力傳感器產(chǎn)生的重量信號被轉(zhuǎn)換為 4~20mA 的信號后送入稱重模塊,安裝在轉(zhuǎn)子上的光電旋轉(zhuǎn)編碼器測取的轉(zhuǎn)速信號被轉(zhuǎn)換為 4~20mA 的信號后送入模擬量輸入通道??刂葡到y(tǒng)對轉(zhuǎn)子定量給料機的驅(qū)動通過與開關(guān)量通道相連的中間繼電器實現(xiàn),對流量的控制則是通過模擬量輸出通道對 2 個變頻器的頻率控制實現(xiàn)的, 即轉(zhuǎn)速信號及重量信號分別送入 PLC 的模塊后經(jīng)過運算得到實際流量,該流量再與給定流量進(jìn)行比較, 通過調(diào)節(jié)變頻器的頻率來實現(xiàn)流量的定量控制。 操作人員可以通過 DCS 系統(tǒng)的操作界面實現(xiàn)轉(zhuǎn)子定量給料機的流量及啟??刂?。

2 設(shè)計思路及方案

2.1 系統(tǒng)的硬件組態(tài)

用一塊稱重儀表現(xiàn)場顯示轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的重量,并把稱重傳感器產(chǎn)生的 mV 信號轉(zhuǎn)化為 4~20mA 信號后送入現(xiàn)場控制站的模擬量輸入通道;用一塊頻率顯示儀表顯示轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速,并將光電旋轉(zhuǎn)編碼器產(chǎn)生的頻率信號轉(zhuǎn)換為 4~20mA 信號后送入模擬量輸入通道。 編制在 CPU 中的軟件調(diào)節(jié)器,通過相應(yīng)的運算得出粉體喂料機、轉(zhuǎn)子秤電動機的變頻器的頻率給定信號,并分別通過現(xiàn)場控制站的兩個模擬量輸出通道送入變頻器中。 2 臺變頻器的啟停信號分別通過現(xiàn)場控制站的2 個開關(guān)量輸出通道實現(xiàn) , 故障信號則通過開關(guān)量輸入通道實現(xiàn),通道及接線與原系統(tǒng)基本相同。

2.2 軟件調(diào)節(jié)器的設(shè)計

調(diào)節(jié)器的作用就是確保通過環(huán)形天平的物料流量等于或近似等于給定流量,由于轉(zhuǎn)子定量給料機由粉體喂料機、轉(zhuǎn)子秤兩部分組成,要實現(xiàn)這一目標(biāo),必須確保調(diào)節(jié)器對粉體喂料機和轉(zhuǎn)子秤之間的協(xié)同調(diào)節(jié)。 要實現(xiàn)這種協(xié)同調(diào)節(jié)的控制方式,可以通過以下幾種方案實現(xiàn):

1 )使轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)子的速度保持恒定值 ω ,以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際重量 G f 作為反饋值與經(jīng)過計算獲得的轉(zhuǎn)子秤的重量給定值 G g ( G g =Q g /kω , Q g是流量給定值, k 是常數(shù), 可以用于在對轉(zhuǎn)子定量給料機的實物標(biāo)定過程中根據(jù)標(biāo)定結(jié)果進(jìn)行調(diào)整,以使顯示值與實際值相符)進(jìn)行比較,通過一個負(fù)反饋調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)粉體喂料機的轉(zhuǎn)速從而確保進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的重量G f 的穩(wěn)定, 這樣就能保證從轉(zhuǎn)子秤送出的物料流量Q f (Q f =kωG f)的穩(wěn)定。

2 )使轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速保持恒定值 ω ,以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際流量 Q f 作為反饋值與流量給定值 Q g進(jìn)行比較,通過調(diào)節(jié)粉體喂料機的轉(zhuǎn)速從而確保進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際流量 Q f 的穩(wěn)定, 這樣就能保證從轉(zhuǎn)子秤送出的物料流量 Q f 的穩(wěn)定。

3 )使粉體喂料機的轉(zhuǎn)速保持恒定,以通過轉(zhuǎn)子秤的物料實際流量 Q f ( Q =kω f Q f ,其中 ω f 為轉(zhuǎn)子秤轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速)為流量反饋值與流量給定值 Q g 進(jìn)行比較,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速從而確保從轉(zhuǎn)子秤送出的物料流量 Q 的穩(wěn)定。

4 )一方面以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際重量 G f 作為反饋值與經(jīng)過計算獲得的轉(zhuǎn)子秤的重量給定值 G ( G g =mQ g +n ,該等式是一個經(jīng)驗公式,其中 m 、 n 是常數(shù),根據(jù)經(jīng)驗在我們設(shè)計的系統(tǒng)中取 m=1.6,n=12 ) 進(jìn)行比較,通過調(diào)節(jié)粉體喂料機轉(zhuǎn)速從而確保進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的重量 G f 的穩(wěn)定; 另一方面以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際流量 Q f 作為流量反饋值與流量給定值 Q g 進(jìn)行比較,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速從而確保從轉(zhuǎn)子秤內(nèi)送出的物料流量 Q f 的穩(wěn)定。

5 )一方面以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際流量 Q f 作為反饋值與流量給定值 Q 進(jìn)行比較, 通過調(diào)節(jié)粉體喂料機的轉(zhuǎn)速從而確保進(jìn)入轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的重量 Q f 的穩(wěn)定; 另一方面以轉(zhuǎn)子秤內(nèi)物料的實際流量 Q f 作為反饋值與流量給定值 Q 進(jìn)行比較, 通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速從而確保從轉(zhuǎn)子秤內(nèi)送出的物料流量 Q f 的穩(wěn)定。

上述 5 種方案中,方案 4 及方案 5 是雙閉環(huán)調(diào)節(jié)方式,具有很強的調(diào)節(jié)能力。 由于方案 4 能基本保證物料在轉(zhuǎn)子秤內(nèi)的均勻分布,所以更符合對轉(zhuǎn)子定量給料機的計量控制系統(tǒng)控制精度的要求 [1] ,因此在本設(shè)計中我們采用了該方案。軟件調(diào)節(jié)器既可以采用 PID 調(diào)節(jié)器(特別是在西門子 S7-300 的 STEP 7 編程中,可以通過調(diào)用現(xiàn)成的 PID 系統(tǒng)功能塊, 非常容易地得以實現(xiàn)), 也可以采用用戶自己設(shè)計的特殊的負(fù)反饋閉環(huán)調(diào)節(jié)器。 由于 PID 系統(tǒng)功能塊需要整定的參數(shù)較多,整定過程較為繁瑣,故我們采用了自己編制的負(fù)反饋閉環(huán)調(diào)節(jié)器,并對物料重量信號及轉(zhuǎn)速信號進(jìn)行濾波處理(編制了濾波程序)。

 

3 安裝調(diào)試及運行

將轉(zhuǎn)子定量給料機與現(xiàn)場控制站中相應(yīng)的通道之間直接或通過儀表相互連接的各種信號線進(jìn)行連接, 并把編制好的控制程序下載到現(xiàn)場控制站的CPU 中, 另外在操作界面上組態(tài)好相應(yīng)的控制按鈕及操作數(shù)據(jù)并與現(xiàn)場控制站進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)連接,安裝工作就完成了。系統(tǒng)安裝完成后的調(diào)試有以下幾方面的工作:

① 頻率變送器及稱重儀表的相關(guān)參數(shù)的設(shè)置。

② 系統(tǒng)上電并使系統(tǒng)處于工作狀態(tài)時觀察系統(tǒng)的控制調(diào)節(jié)能力,并根據(jù)實際運行情況調(diào)整或修改相關(guān)的運行參數(shù)或控制程序。

③ 系統(tǒng)的計量標(biāo)定。

工作 ① 較為簡單,在進(jìn)行工作 ② 時主要問題是重量給定值 G g 的確定問題。 最早的程序中是直接規(guī)定幾個固定的重量給定值, 在某個給定流量 Q g 范圍指定其中一個值與之對應(yīng),這種方式存在的問題是相應(yīng)的程序編起來較為繁瑣,另外在調(diào)整流量時如果調(diào)整的范圍較大會對重量調(diào)節(jié)造成較大的擾動。通過對程序的幾次調(diào)整, 最終確定采用重量給定值 G g 與流量給定值 Q g 之間簡單的線性關(guān)系來解決這一問題。 另外,調(diào)節(jié)器采用的是步進(jìn)調(diào)節(jié)(即對給定值與反饋值之間的偏差采用每次增加或減小一個固定數(shù)值從而逐漸逼近目標(biāo)值的調(diào)節(jié)方式),而步進(jìn)調(diào)節(jié)的“步進(jìn)幅度”的大小比較關(guān)鍵,過大容易導(dǎo)致系統(tǒng)調(diào)節(jié)過程的振蕩,過小則會使得調(diào)節(jié)過程緩慢而影響調(diào)節(jié)過程的動態(tài)精度。 我們通過摸索采用了 2 種“步進(jìn)幅度”(如0.02 及 0.04 ), 在給定值與反饋值相差較大時使用較大的“步進(jìn)幅度”,這樣可以縮短調(diào)節(jié)過程所需要的時間;而給定值與反饋值相差較小時則采用較小的“步進(jìn)幅度”,這樣可以避免調(diào)節(jié)過程出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象;而當(dāng)給定值與反饋值之差的絕對值小于一定范圍則停止調(diào)整,從而增加系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

對工作 ③ ,因為該轉(zhuǎn)子定量給料機在當(dāng)初設(shè)計安裝時現(xiàn)場位置不夠,無法設(shè)置實物標(biāo)定裝置,所以只能進(jìn)行靜態(tài)標(biāo)定(即掛碼標(biāo)定)。 靜態(tài)標(biāo)定結(jié)果表明,顯示值與實際值之間誤差在允許范圍之內(nèi),并具有較好的重復(fù)性。

4 結(jié)束語

枚舉法是科學(xué)研究中常用的方法,我們通過對轉(zhuǎn)子定量給料機的所有控制方式的列舉,提出轉(zhuǎn)子定量給料機調(diào)節(jié)器的最優(yōu)控制模型,并據(jù)此控制模型編制了相應(yīng)的控制程序,構(gòu)建了切實可行的粉煤灰轉(zhuǎn)子定量給料機計量控制系統(tǒng)。 經(jīng)過一段時間的觀察,實際運行情況完全與我們設(shè)計時所設(shè)想的相符,系統(tǒng)的實際運行效果要優(yōu)于原系統(tǒng),證明新的系統(tǒng)能夠完全替代原系統(tǒng)。經(jīng)過近一年的運行,系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,實際配料情況與化驗室的檢測數(shù)據(jù)吻合,完全滿足了生產(chǎn)工藝的要求。

參考文獻(xiàn):

[1] 李大慶,張 軍,高 謙 . 沖料及斷料對轉(zhuǎn)子定量給料機的影響的分析[ J ] . 水泥工程, 2010 ( 6 ): 16-20.
 

 

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