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電子配料秤在大型料場PLC系統(tǒng)中的應(yīng)用

發(fā)布時間:2020-05-11 15:38:22 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

0 前言
濟鋼煉鐵廠原材料場預(yù)配料系統(tǒng)軟件配料秤原采用皮帶秤服務(wù)器PID調(diào)整,并根據(jù)軟啟動器控制皮帶秤進行調(diào)節(jié)給料量,皮帶秤服務(wù)器返修率較高,抗干擾性差,限速伺服電機易毀壞,立即危害了石料場中合料的生產(chǎn)量和品質(zhì)。因而,在原來基本上開發(fā)設(shè)計了PLC遠(yuǎn)程控制全自動控制配料秤的配料技術(shù)性,對石料場預(yù)配料控制系統(tǒng)軟件開展了PLC升級更新改造。
1 配料系統(tǒng)軟件控制基本原理
1.1 現(xiàn)況
電子器件皮帶秤是安裝在帶式輸送機的適度部位上,對散裝原材料全自動地開展迅速、持續(xù)、總計稱重的計量檢定。皮帶秤稱重設(shè)備由秤重架構(gòu)、重量傳感器、信號轉(zhuǎn)化器、限速控制器和秤重標(biāo)示控制器等構(gòu)成。濟鋼煉鐵廠原材料場預(yù)配料系統(tǒng)軟件原配料秤為南京市創(chuàng)豐生產(chǎn)制造的SB-Ⅱ配料秤,中后期逐漸開展了換型,主要是徐州市衡器廠的單緩沖托輥配料秤,分秤為徐州市拉姆齊和南京市創(chuàng)豐的單緩沖托輥配料秤,采用1只或2只控制器檢驗mV信號遠(yuǎn)傳方法,當(dāng)場配套設(shè)施接線端子,速率信號為單脈沖信號檢驗。關(guān)鍵配備及重要主要參數(shù)以下:
1)控制器:155kg×2,255kg;2)帶速:0.5m/s;3)總寬:
100mm;4)標(biāo)稱測量范圍:400t/h;5)較大 稱重工作能力:300t/h;6)秤架結(jié)構(gòu):硫化橡膠耳軸單緩沖托輥;7)限速方法:直流變頻變速,旋轉(zhuǎn)編碼器精確測量,單脈沖信號輸出;8)給料機方法:圓盤給料機,開料口不可以調(diào)節(jié)。
1.2 配料秤儀表盤系統(tǒng)軟件
配料秤儀表盤系統(tǒng)軟件由信號智能變送器、控制器、信號隔離器、轉(zhuǎn)速傳感器、重量傳感器和儀表盤服務(wù)器(BL2105)等組成,其功效是將秤重信號根據(jù)秤重控制儀轉(zhuǎn)化成規(guī)范電流量信號以完成對園盤軟啟動器和皮帶秤軟啟動器的控制,從而完成園盤轉(zhuǎn)速比、電子器件皮帶秤總流量的控制,控制器做為預(yù)留控制方式,當(dāng)控制儀或電子計算機出現(xiàn)常見故障時,能夠 變?yōu)槭謩优淞稀.?dāng)當(dāng)場維修時能用控制器做為控制行為主體,以確保維修的順利開展和預(yù)配料實際操作的順行。
1.3 全自動控制系統(tǒng)軟件
現(xiàn)階段濟鋼煉鐵原料場配料系統(tǒng)軟件的沉積規(guī)定是12個料斗配
12種料,不可缺料沉積。因而,要完成對圓盤轉(zhuǎn)速比和電子器件皮帶秤的總流量的全自動控制是配料系統(tǒng)軟件的核心技術(shù)和難點。依照生產(chǎn)工藝流程規(guī)定,一般 在控制室上位機軟件上鍵入配料方案,每一種原材料的總流量等數(shù)據(jù)信息,采用Modbus工業(yè)生產(chǎn)通信協(xié)議和配料室PLC子站完成通訊并進行配料全自動控制。該系統(tǒng)軟件采用QUANTUMPLC,由PLC檢驗皮帶秤服務(wù)器輸出的總流量信號,并輸出總流量預(yù)設(shè)值給皮帶秤服務(wù)器,由皮帶秤服務(wù)器來進行PID調(diào)整,并根據(jù)軟啟動器來調(diào)節(jié)給料量,另外信號連接皮帶秤軟啟動器調(diào)節(jié)皮帶秤直流變頻。配備有模擬量輸入鍵入控制模塊、模擬量輸入輸出模塊和開關(guān)量鍵入控制模塊各3塊,模擬量輸入鍵入控制模塊為ACI03000,控制模塊序號為1-4~1-6,輸入信號為4Ma~20Ma;模擬量輸入輸出模塊為AVO02000,控制模塊序號為1-7~1-9,輸出信號為0V~10V;開關(guān)量鍵入控制模塊為DAI74000,控制模塊序號為2-5~2-7。因為控制系統(tǒng)軟件采用拓展底版,且全部插槽均已停止使用,因此拓展艱難。
1.4 存在的問題
1)皮帶秤服務(wù)器返修率較高,抗干擾性差,限速伺服電機易毀壞;2)傳送采用mV信號,電纜線傳送間距較遠(yuǎn),影響很大;3)因為皮帶秤與給料機園盤采用同步變速,與園盤速率立即耦合,當(dāng)給料機出現(xiàn)異常時,皮帶秤速率轉(zhuǎn)變頻繁,危害計量檢定。
2 控制系統(tǒng)設(shè)計
1) 以便解決目前存在的不足,擬采用下列解決方法
(1)查驗解決接地裝置和電纜線屏蔽掉,降低當(dāng)場干擾信號對檢驗的危害;(2)對傳動帶、緩沖托輥、張緊設(shè)備、清理設(shè)備、控制器開展查驗解決,清除臟物及黏附的原材料,拆換一部分毀壞的機器設(shè)備及附件,提升整料設(shè)備,保證料型平穩(wěn);(3)由實際操作工作人員一起提升皮帶秤架的每個班的維護保養(yǎng),使皮帶秤時刻運作在一切正常情況;(4)依據(jù)加工工藝狀況提升皮帶秤速率,在考慮輸送量的狀況,皮帶秤負(fù)荷處在控制器測量范圍的25%~70%的區(qū)段,將皮帶秤速率人工服務(wù)固定不動,防止因皮帶秤速率轉(zhuǎn)變危害計量檢定。針對某些配料批配料狀況,能夠 明確兩個~三個可變速的料斗,依據(jù)配料量狀況各自設(shè)置三個~4個速率段,每一個速率段考慮不一樣配料量的規(guī)定,能夠 在編程設(shè)計時考慮到對不一樣速率段開展校檢;(5)撤銷皮帶秤服務(wù)器BL-2105,當(dāng)場提升CF-BS-V智能化稱重變送器,降低mV信號的傳送間距(﹤1m),信號遠(yuǎn)轉(zhuǎn)采用2mA~50mA電流量信號,降低影響對合理信號的危害,提升頻率穩(wěn)定度;(6)對PLC控制上下位手機軟件開展更新改造,稱重變送器信號立即連接PLC系統(tǒng),并由PLC系統(tǒng)開展流量檢測并開展PID控制,控制輸出立即由模擬量輸入輸出模塊到軟啟動器,降低中間商,檢驗階段各降低一次AD轉(zhuǎn)換和DA變換,控制階段也各降低一次AD轉(zhuǎn)換和DA變換,減少控制起伏導(dǎo)致的具體原材料量的起伏量,進一步提高參考值起伏。早期臨時撤銷速率檢驗階段,評定皮帶秤速率為穩(wěn)定的,待資產(chǎn)容許的狀況下再提升限速控制模塊,完成調(diào)速精確測量;(7)手機軟件上提升皮帶秤校零、校測量范圍、零點檢測、總計量檢測等計量檢定作用,并出示班總計程序模塊,對原來總計作用開展調(diào)節(jié),撤銷已無效的原材料類型定義,具體帶指定旋轉(zhuǎn)的按秤總計作用。
2) PLC全自動控制系統(tǒng)軟件
PLC域名采用德力西程序控制器控制器ModiconTSXQuantum,子站上把原MODICON企業(yè)生產(chǎn)制造的984系列產(chǎn)品更換為德力西程序控制器控制器,服務(wù)器維護更為便捷,并且更為平穩(wěn)靠譜;子站建在配料當(dāng)場,域名與子站間采用Modbus系統(tǒng)總線通訊,根據(jù)以太網(wǎng)接口控制模塊開展通訊,完成PLC對配料系統(tǒng)軟件機器設(shè)備的遠(yuǎn)程控制全自動控制。
2.3Modbus工業(yè)生產(chǎn)通訊協(xié)議
Modbus通訊協(xié)議是工業(yè)生產(chǎn)行業(yè)全世界最時興的協(xié)議書,該協(xié)議書是運用于電子器件控制器上的一種通用語言。根據(jù)此協(xié)議書,控制器彼此之間,控制器經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)
(比如以太網(wǎng)接口)和其他機器設(shè)備中間能夠 通訊,它早已變成一通用性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),擁有它,不一樣生產(chǎn)商生產(chǎn)制造的控制機器設(shè)備能夠 連接成工業(yè)生產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng),開展集中化監(jiān)控.因為濟鋼煉鐵廠石料場總面積大,料種遍布廣,配套設(shè)施的機器設(shè)備較為分散化,導(dǎo)致控制點也較為分散化,假如采用傳統(tǒng)式的控制計劃方案,必然要鋪裝很多的控制和信號電纜線,奢侈浪費很多的人力資源、物力資源,另外也使系統(tǒng)軟件變得復(fù)雜,可信性減少。充分考慮具體情況本系統(tǒng)軟件采用Modbus工業(yè)生產(chǎn)通訊協(xié)議,另外也減少了成本費,提升系統(tǒng)軟件的可信性。
2.4 上臺監(jiān)控器站
上位機軟件原采用hp惠普工業(yè)生產(chǎn)控制電子計算機和性能卓越工業(yè)生產(chǎn)電腦監(jiān)控軟件,加拿大悉亞特企業(yè)的Citect手機軟件為軟件開發(fā)平臺并進行全部系統(tǒng)軟件的生產(chǎn)流程,對配料機器設(shè)備運作情況的實際和監(jiān)控器,用圖型的方法即時地顯示信息12臺配料皮帶秤和給料機圓盤的運作狀況。未處理電子器件皮帶秤校檢繁雜,精確度點的難題,在更新改造后的手機軟件上提升了皮帶秤校零、校測量范圍、零點檢測、總計量檢測等計量檢定作用,并出示班總計程序模塊,對原來總計作用開展調(diào)節(jié),撤銷已無效的原材料類型定義,具體帶指定旋轉(zhuǎn)的按秤總計作用;使生產(chǎn)制造技術(shù)人員不但能夠 迅速精確地掌握配料狀況,并且能夠 完成遠(yuǎn)程控制對配料秤開展校零、校測量范圍、零點檢測操

作 ,使配料做到簡便、快速、可靠。

    1. 軟件基礎(chǔ)及實現(xiàn)

原系統(tǒng)軟件平臺采用 Windows 2000,上位機采用 Citect 軟件組態(tài) ,下位機編程應(yīng)用軟件采用 Concept2.6 編程 ,根據(jù)生產(chǎn)

工藝的要求 ,對如何實現(xiàn) PLC 與變頻器之間的通信以及實現(xiàn)電子秤的遠(yuǎn)程校零、校秤、零點測試、累計量測試、PID 調(diào)節(jié)等功能控制是整個設(shè)計的重點、難點。要實現(xiàn)對電子皮帶秤的遠(yuǎn)程校零、校秤、零點測試、累計量測試、PID 調(diào)節(jié)等功能 , 要求對 PLC 進行通訊編程 ,在 Citect 軟件上增加皮帶秤校零、校量程、零點測試、累計量測試等檢定功能 ,通過程序來實現(xiàn)PLC 與電子皮帶秤、變頻器信息交換和控制。

  1. 結(jié)論

濟鋼煉鐵廠 120 原料場在電子皮帶秤 PLC 控制系統(tǒng)的升級改造后 ,取得了顯著的效果。減少中間環(huán)節(jié)的 PLC 控制 , 降低了故障點 ,提高了配料秤的抗干擾能力 ,從而大幅度地提高了配料秤配料精度 ;對配料秤校秤、校零進行遠(yuǎn)程操作 ,大大降低了生產(chǎn)操作人員勞動強度 ,提高了生產(chǎn)作業(yè)率 ,致使中和料的質(zhì)量有了明顯的提高。從大型料場配料系統(tǒng)的自動控制角度來看 ,為下一步實現(xiàn)料場區(qū)域設(shè)備的全自動的形成等技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)造了良好的條件。這項技術(shù)在相關(guān)行業(yè)配料系統(tǒng)設(shè)備中必將有著廣闊的發(fā)展空間和推廣前景。

 

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