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硝銨回轉(zhuǎn)式有動(dòng)定量包裝機(jī)的研制

發(fā)布時(shí)間:2020-05-14 10:06:29 |來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

概述

我廠原用的12工位回轉(zhuǎn)式插袋包裝機(jī)是70年代的自制產(chǎn)品。它雖然具有設(shè)備結(jié)構(gòu) 簡(jiǎn)單、操作方便、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn),但采用 容積法稱量,存在稱量精度低、誤差大的缺 點(diǎn),因此急需改進(jìn)。我們對(duì)全國(guó)六個(gè)中型化 肥廠包裝機(jī)的使用情況進(jìn)行了調(diào)査,綜合調(diào) 査資料,提出了兩個(gè)改進(jìn)設(shè)計(jì)方案:一個(gè)方 案是選用套袋式包裝機(jī),稱量采用電子秤。它 的優(yōu)點(diǎn)是稱量精度高,操作方便,缺點(diǎn)是要 增設(shè)縫包機(jī)和空氣壓縮機(jī),操作人員增加,設(shè) 備數(shù)量多,維修量大。尤其是縫包機(jī)容易出 毛病,維修頻繁,給工作帶來(lái)很多麻煩。第 二個(gè)方案是仍采用回轉(zhuǎn)式插袋包裝機(jī),配置 電子秤自動(dòng)稱量系統(tǒng)。它的優(yōu)點(diǎn)是機(jī)構(gòu)設(shè)備 簡(jiǎn)單,運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備少,稱量準(zhǔn)確,操作方便,維 修量小,只需一個(gè)人操作即可完成成品包裝 的全部任務(wù)。對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行比較后,我們 決定采用第二個(gè)方案,重新設(shè)計(jì)一臺(tái)回轉(zhuǎn)式 插袋包裝機(jī)。

1具體設(shè)想與要求

11采用回轉(zhuǎn)式插袋包裝機(jī)與自動(dòng)秤相結(jié) 合的形式,要求除人工插袋外’其余工作全 部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,形成一套完整的自動(dòng)化包裝 機(jī)組。

12將包裝機(jī)計(jì)量方式由容積計(jì)量改為電 子秤計(jì)量,其精度要求在2%。以上。

1-3釆用回轉(zhuǎn)式插袋包裝機(jī),要設(shè)有托袋機(jī) 構(gòu)及自動(dòng)脫袋系統(tǒng)。送料風(fēng)要設(shè)回風(fēng)系統(tǒng),防 止噴料(舊機(jī)因無(wú)回風(fēng)系統(tǒng),即使秤稱得很 準(zhǔn),也會(huì)由于噴料而造成單袋重量不準(zhǔn))。 14稱量與包裝形成一個(gè)完整的操作系統(tǒng), 要求包裝機(jī)旋轉(zhuǎn)到位,稱量一次,完成一袋 的包裝,并在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)自動(dòng)灌料完畢。

15包裝能力19-20 t/h,物料為硝俊顆 粒。

1-6額定稱量40 kg/袋。

1.7計(jì)量精度:動(dòng)態(tài)為士 0.2%,靜態(tài)為 0. 1%。

18包裝使用風(fēng)壓為0.2MPa(利用生產(chǎn)用 的工業(yè)風(fēng),不另增加空氣壓縮機(jī))。

19整個(gè)機(jī)組與硝俊接觸部件必須由耐酸 鋼制成。

根據(jù)上述設(shè)想與要求,我們投入了包裝機(jī)的設(shè)計(jì)改造工作。此項(xiàng)工作是由我廠與航 天工業(yè)部十一所合作進(jìn)行的,經(jīng)過13個(gè)月的 努力,完成了全部設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)收任務(wù),于 1993年開始安裝試用。工藝流程及控制圖如 下圖所示。

 

包裝機(jī)工藝流程及控制圖

工藝流程及控制圖

2新包裝機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)的問題及處 理措施

2.1新包裝機(jī)在試運(yùn)轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的問題

2.1-1驅(qū)動(dòng)鏈條配置不夠合理,易咬鏈子; 鏈條罩材質(zhì)不耐腐蝕。

2. 1-2分風(fēng)閥材質(zhì)不合適,因?yàn)殚y芯和閥座 I均選用合金鋼,硬度較接近,運(yùn)轉(zhuǎn)過程中易 粘住。

2. 1-3分風(fēng)閥結(jié)構(gòu)不合理。由一個(gè)風(fēng)閥同時(shí) 控制夾袋風(fēng)和送料風(fēng)不夠合理,因夾袋需要 的是風(fēng)壓,而送料需要的是風(fēng)量,二者相互 矛盾。

2-1.4稱量料斗與給料點(diǎn)的距離大,給料時(shí) 造成硝鉉顆粒對(duì)秤底盤的沖擊力大,秤的穩(wěn) 定性不好,影響稱量的精度。

2. 1-5變速箱的傘齒輪的輪齒強(qiáng)度低,易磨 損。

2. 1. 6部分零部件的腐蝕問題沒得到解決。

2.1.7夾袋氣缸彈簧易腐蝕疲勞,使到脫袋 工位的袋子不脫袋。

以上問題的存在對(duì)包裝機(jī)的平穩(wěn)運(yùn)行有 很大影響,若不徹底解決,包裝機(jī)就不能正 常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2-2處理措施

2. 2-1驅(qū)動(dòng)鏈條的水平布置增設(shè)了脹緊機(jī) 構(gòu),并增設(shè)了托鏈系統(tǒng),鏈條罩材質(zhì)由普通 碳鋼改為18-8Ti鋼,使咬鏈子和鏈條不耐腐 蝕的問題得以解決。

2- 2. 2分風(fēng)閥閥芯材質(zhì)由18-8Ti改為尼龍 6,提高了閥的使用壽命,原來(lái)最長(zhǎng)可用一個(gè) 月,現(xiàn)在用了兩年多沒出任何問題。

2. 2-3分風(fēng)閥由一路進(jìn)風(fēng)改為兩路進(jìn)風(fēng),分 別控制風(fēng)壓和風(fēng)量,夾袋夾得住,送料送得 凈,實(shí)現(xiàn)了一閥兩用的目的。

2- 2-4齒輪材質(zhì)由原來(lái)的鑄鐵改為lCrl3, 使其強(qiáng)度提高,壽命延長(zhǎng),原來(lái)最長(zhǎng)用2個(gè) 月,現(xiàn)在已用了2年多未岀現(xiàn)任何問題。

2- 2-5電子秤易腐蝕部件改為18-8Ti材質(zhì) 制成。

2- 2.6給料點(diǎn)與秤底盤的距離比原來(lái)縮短 了 100 mm,減輕了物料對(duì)秤斗的沖擊力s原 設(shè)計(jì)的秤用兩個(gè)傳感器,現(xiàn)在用3個(gè)傳感器, 增加了秤的穩(wěn)定性。提高了計(jì)量的精度。

2. 2.7回風(fēng)系統(tǒng)的增設(shè),解決了袋口噴料的 I問題,保證了稱得準(zhǔn),灌得凈,灌袋過程中 料不會(huì)損失。

2. 2.8對(duì)夾袋氣缸夾不住袋的問題也進(jìn)行 了處理,增強(qiáng)活塞密封效果,徹底解決了夾 不住袋的問題。

3效果

經(jīng)過3年多的努力,終于解決了原包裝 機(jī)稱量精度低的這一老大難問題,保證了成 品硝鉉單袋檢斤合格率為100%。改進(jìn)后的 包裝機(jī)運(yùn)行效果很好。

根據(jù)新舊包裝機(jī)稱量結(jié)果(數(shù)據(jù)表略), 新包裝機(jī)單袋檢斤的合格率為100%,重量 在40±0. 03 kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于規(guī)定的40士0.2 kg的指標(biāo)。舊包裝機(jī)12個(gè)嘴子的單袋合格 率只有20% ,平均重量為40.125 kg,平均每 袋多125 g。每年按11萬(wàn)噸產(chǎn)量計(jì),一年要 多付岀硝俊343. 75噸。

用新機(jī)后的稱量精度提高,多裝成品的 問題得到解決,一年獲得的效益為40余萬(wàn) 元,一年即可收回全部投資。

該機(jī)的試用成功,使硝鉉系統(tǒng)的包裝設(shè) 備自動(dòng)化程度提高了一步。它與運(yùn)輸機(jī)配套 形成稱量、包裝自動(dòng)流水線,除人工套袋外, 其余工作全部自動(dòng)完成。新包裝機(jī)具有工作 可靠、計(jì)量精度高、自動(dòng)累計(jì)、自動(dòng)脫袋、粉 塵小、操作簡(jiǎn)單,節(jié)省人力、設(shè)備少、效益 好等優(yōu)點(diǎn),它是目前較理想的硝鉉包裝設(shè)備。

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