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油性多顆粒態(tài)物料自動灌裝機控制系統(tǒng)的研究

發(fā)布時間:2020-05-19 10:12:47 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

  1. 引言

灌裝機是適用于食品、日化及特殊行業(yè)的包裝設(shè)備。本文研究的灌裝機主要用于大粘度、油性多顆粒物料如醬類食品的充填灌裝,并要求油性物料在80oC~95oC的高溫條件下灌裝。在此溫度下雖然油的流動性好,但顆粒物受熱軟化,物料間會產(chǎn)生粘結(jié)現(xiàn)象,同時物料中帶有顆粒度不均勻的骨料、顆粒、片料等,造成計量困難,使灌裝后的產(chǎn)品易出現(xiàn)物料不均、重量不等的問題。

本文運用PLC控制技術(shù),結(jié)合油性多顆粒態(tài)物料灌裝機生產(chǎn)工藝要求和企業(yè)的實際情況,研究設(shè)計了一種油性多顆粒態(tài)物料灌裝機控制系統(tǒng), 使油性多顆粒態(tài)物料灌裝的計量精度、穩(wěn)定性及清潔度都得到了提高,實現(xiàn)了醬類灌裝機生產(chǎn)過程的全自動化,滿足了企業(yè)的要求,在綠色食品業(yè)具有廣闊的應(yīng)用前景。

  1. 油性多顆粒態(tài)物料自動灌裝機基本組成及工作原理

本文研究的油性多顆粒態(tài)物料自動灌裝機主要包括六部分:篩分攪拌機構(gòu)、儲油罐、量杯間歇旋轉(zhuǎn)裝置、輸送帶、在線補償計量裝置及控制系統(tǒng)。

篩分攪拌機構(gòu)用于混合油性物料的固液分離和固體物料的二次攪拌,分離出的油液裝入儲油罐。量杯間歇旋轉(zhuǎn)裝置主要實現(xiàn)量杯的旋轉(zhuǎn)和灌裝,間歇停止時間或灌裝時間為m秒(試驗樣機m=3)。量杯間歇旋轉(zhuǎn)裝置裝上設(shè)有n個量杯(試驗樣機n=6),篩分攪拌機構(gòu)灌裝口設(shè)有光電傳感器1檢測是否有空量杯,當(dāng)量杯旋轉(zhuǎn)到灌裝口處時,旋轉(zhuǎn)裝置停止,電傳感器將檢測信號反饋到PLC控制器,PLC根據(jù)檢測信號控制電磁閥1的啟閉,如為空杯,電磁閥1開啟,將物料灌裝到量杯中,經(jīng)過m秒灌裝后,PLC控制電磁閥1關(guān)閉,同時啟動量杯間歇旋轉(zhuǎn)裝置旋轉(zhuǎn),固定刮板將超出量杯部分的物料刮去。為避免浪費超出量杯體積的物料將回收再次灌裝。旋轉(zhuǎn)裝置上的量杯通過間歇機構(gòu)的作用依次旋轉(zhuǎn)到篩分攪拌機構(gòu)灌裝口進行檢測灌裝。輸送帶實現(xiàn)料瓶的輸送,并在輸送的過程中實現(xiàn)物料的灌裝和在線計量,輸送帶采用步進電機驅(qū)動,通過PLC控制系統(tǒng)中使步進間隙停止時間為m秒。料瓶灌裝口設(shè)有光電傳感器2 來檢測是否有料瓶,當(dāng)檢測到有料瓶時,通過PLC 控制電磁閥2開啟,量杯中物料裝入料瓶,經(jīng)m秒后,電磁閥2關(guān)閉,運輸帶啟動。當(dāng)運輸帶將裝滿物料的料瓶輸送到重量檢測處,通過稱重傳感器實現(xiàn)在線計量,根據(jù)檢測結(jié)果,PLC控制電磁閥3 的啟閉,用分離出來的油液進行重量補償,實現(xiàn)精準計量。在線計量完成后,有光電傳感器3對已灌裝完成的料瓶進行計數(shù),在操作顯示面板(觸摸屏)上顯示計數(shù)。輸送帶將完成灌裝的料瓶送出,自動灌裝完成。在整個灌裝過程中,要求灌裝動作時間與輸送帶步進間隙停止時間及間歇機構(gòu)間歇停止時間相等,在線重量補償時間不超過停止時間。

  1. 自動灌裝機控制系統(tǒng)的方案研究
    1. 自動灌裝機控制要求

根據(jù)自動灌裝機的工作原理,灌裝機控制系統(tǒng)需滿足以下要求:

1)控制系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)固液分離、固體物料灌裝、運輸、計量及油液補償?shù)淖詣涌刂啤?/span>

2)各動作之間應(yīng)具有較高的配合精度。各灌裝動作時間與間歇機構(gòu)間歇停止時間及運輸帶停止時間應(yīng)相等,在線重量補償時間不得超過停止時間。

3)各傳感器響應(yīng)迅速。

4)控制系統(tǒng)可實現(xiàn)灌裝料瓶的計數(shù)和顯示。

5)在設(shè)備工作中某動作出現(xiàn)故障時,控制系統(tǒng)能對它們實時監(jiān)控,記憶鎖存,且系統(tǒng)能起到停止保護的作用,并及時報警。

    1. 控制系統(tǒng)硬件組成

在灌裝機控制系統(tǒng)的設(shè)計中,考慮到灌裝機各動作之間有較高的配合要求,系統(tǒng)傳感器多、干擾大,故采用以PLC為核心的控制系統(tǒng),控制系統(tǒng)的組成如圖2所示。該控制系統(tǒng)采用三菱公司全新上市的FX3GA系列可編程控制器。 采用多傳感器,實現(xiàn)量杯檢測、料瓶檢測、在線計量檢測和料瓶計數(shù)檢測等;采用三相異步電機實現(xiàn)振動

篩分和攪拌;電磁閥組用于灌裝和補油控制;輸送帶采用步進電機驅(qū)動。操作與顯示面板(觸摸屏)通過文字、按鈕、圖形、數(shù)字等來實現(xiàn)監(jiān)控管理及應(yīng)付隨時可能的變化信息,能明確指示并告之操作員機器目前的狀況。

控制系統(tǒng)硬件組成結(jié)構(gòu)框圖 

圖2 控制系統(tǒng)硬件組成結(jié)構(gòu)框圖

               控制程序流程圖

 

                             圖3 控制程序流程

 

    1. PLC控制流程

該控制系統(tǒng)要完成振動篩分、攪拌、固料量杯灌裝、固料料瓶灌裝、運輸、計量和油液補償?shù)壬a(chǎn)工藝的控制,系統(tǒng)設(shè)計采用運動控制和邏輯控制,各個工藝流程不能出現(xiàn)信號干擾。當(dāng)出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)保護停止,觸摸屏及時輸出報警信號。控制程序流程如圖3所示。

  1. 結(jié)束語

本文研究的油性多顆粒態(tài)物料自動灌裝機控制系統(tǒng),由于采用了PLC控制,實現(xiàn)了物料的自動灌裝和精確計量,避免了由于手工操作或半自動化操作造成的人為因素影響,提高了生產(chǎn)過程中食品的安全性和清潔度,降低了工人的勞動強度,使產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率、設(shè)備安全性能及自動化程度都得到提高,滿足了企業(yè)的生產(chǎn)要求。所研究的油性多顆粒態(tài)物料自動灌裝機控制系統(tǒng)具有較強的應(yīng)用性。

 

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