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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-01-04 10:19:43 |來源:網(wǎng)絡轉(zhuǎn)載
自動稱重灌包機以供料系統(tǒng)、投料系統(tǒng)、計量系統(tǒng)、 縫包輸送系統(tǒng)、機體等為基本構成, 采用先進的工業(yè) PC 和工程測試技術, 是具有灌包、計量、封口 、裝卸一體化功能的機電技術產(chǎn)品。其中, 投料和計量作為灌包作業(yè)過程的核心, 其系統(tǒng)性能直接決定了灌包作業(yè)的質(zhì)量和效率 。
我們通過長期的技術實踐 ,對投料系統(tǒng)結(jié)構進行技術改造,達到了降低灌包計量超差比例, 提高灌包作業(yè)質(zhì)量和效率的目的 。
1 自動稱重灌包機投料系統(tǒng)工作原理及存在的問題
自動稱重灌包機投料系統(tǒng)主要包括儲料斗 、弧形投料門及轉(zhuǎn)軸 、氣缸和花鍵 ,其中 ,氣缸通過花鍵與弧形投料門轉(zhuǎn)軸聯(lián)接, 進而驅(qū)動弧形投料門開關動作。該投料系統(tǒng)采用單弧形投料門結(jié)構, 分大小兩步投料 。系統(tǒng)按照設定的單包重量值和投料數(shù)值控制各個投料步驟 ,最后由降落中的飛料補償單包重量差值 ,完成一次投料計量過程 。其單包重量與各投料步驟關系為 :
F d =SP1 +SP3 +CPS
式中: F d ———單包重量值;
SP1———大投料值;
SP3———小投料值;
CPS ———飛料值 。
自動稱重灌包機原投料系統(tǒng)中 , 弧形投料門小投料口的通過面積并不恒定, 飛料重量也隨通過面積的變化而異常變化, 造成灌包計量超差,超差重量隨弧形投料門小投料口通過面積的變化幅度而大小不等。
通過調(diào)整 CPS 參數(shù)值可以消除灌包計量超差。調(diào)整方法有稱重控制器 F800 自動調(diào)整和人工調(diào)整兩種。
在自動調(diào)整狀態(tài)下 ,由于小投料口通過面積的異常變化,飛料重量變化量極易超出自動調(diào)整范圍,使 F800 在計算調(diào)整值時采到異常數(shù)據(jù) , 錯誤調(diào)整CPS 參數(shù)值,導致連續(xù)出現(xiàn)灌包計量超差 。
在人工調(diào)整狀態(tài)下, F800 認定飛料重量始終不變,當飛料因小投料口通過面積的變化而變化時, 實際投料結(jié)果可能超出單包重量值 F d ( 1±0. 2% ) 的單包質(zhì)量偏差要求 ,從而發(fā)生較高比例的灌包計量超差 。
在實際灌包作業(yè)中, 超差重量超出單包質(zhì)量偏差要求的灌包超差比例( 超差件數(shù)/總件數(shù)) 一度達到 1. 01 %,全部拆包重灌,影響了灌包效率 。
通過上述分析可見, 解決這一計量超差問題, 可以轉(zhuǎn)化為解決投料系統(tǒng)弧形投料門小投料口通過面積變化的問題。
2 小投料口通過面積變化的原因分析和改造方向的確定
系統(tǒng)分析投料系統(tǒng)各個結(jié)構元件的關系, 確定小投料口通過面積變化的原因如下 :
1) 氣缸與弧形投料門轉(zhuǎn)軸采用花鍵聯(lián)接, 存在活動間隙 0. 5 mm 。該間隙表現(xiàn)于弧形投料門投料口的轉(zhuǎn)動裕量( 即小投料口位置變化量) 達 20 mm ,使飛料重量變化大, 造成灌包計量超差 。
2) 氣缸依靠空壓機壓縮氣體工作, 工作氣壓0. 4~ 0. 8 MPa 。由于弧形投料門轉(zhuǎn)動裕量的存在和料流阻力的影響 ,不同工作氣壓使弧形投料門關閉位置存在差異 ,使小投料口通過面積的變化更無規(guī)律性 ,以致飛料重量異常變化 , 造成灌包計量超差。
因為氣缸與弧形投料門轉(zhuǎn)軸的花鍵聯(lián)接間隙是氣缸調(diào)整的客觀需要, 空壓機氣體壓力的差異也是客觀存在的, 所以我們確定通過改造小投料口結(jié)構來包容系統(tǒng)隨機誤差, 改善投料系統(tǒng)性能 。
3 改造方案的確定
確定改造方案時, 我們綜合考慮了影響投料系統(tǒng)使用的相關問題 :
1) 當出現(xiàn)灌包計量超差時, 需調(diào)整投料系統(tǒng)以改變投料口通過面積, 調(diào)整過程較為繁瑣 ,系統(tǒng)誤差易于發(fā)生而不能及時消除。
2) 不同貨種對投料系統(tǒng)要求不同, 需現(xiàn)場調(diào)整投料口 ,調(diào)整過程繁瑣 ,現(xiàn)場使用不便 。
因此,我們在考慮改善自動投料系統(tǒng)性能的同時 ,考慮同步改進自動投料系統(tǒng)調(diào)整方法。
1) 在弧形投料門小投料口開口側(cè)焊接寬 35mm( 能夠包含弧形投料門 20 mm 活動裕量, 以弧形投料門動作時不碰撞投料柜為上限) 、長度與弧形投料門寬度相同的不銹鋼片 , 使原來隨弧形投料門開關位置變化而改變的小投料口面積保持恒定 。
2) 在小投料口底部對稱安裝兩調(diào)整片 ,用不銹鋼螺栓固定 ,方便調(diào)整小投料口通過面積 ,調(diào)節(jié)小投料和飛料重量,滿足不同貨種要求,并測量調(diào)整片全開位置尺寸 ,焊接不銹鋼限位片限制其任意旋轉(zhuǎn) 。
3) 用料全部為防銹耐腐蝕的不銹鋼材料 ,保證使用效果。
同時,為更好地滿足不同使用要求,把該自動稱重灌包機投料系統(tǒng)小投料口尺寸由原來的 120 mm× 55 mm 擴大為120 mm ×70 mm ,適當增大了調(diào)整范圍 。
注意事項:
1) 安裝時根據(jù)弧形投料門開 、 閉位置調(diào)整氣缸限位 。
2) 調(diào)整弧形投料門, 使其在小投料時閉合在 35mm 不銹鋼條位置, 保證小投料口通過面積不受弧形投料門 20 mm 位置變化量的影響 。
4 改造的效果
小投料口的技術改造, 改變了投料系統(tǒng)作用方式和調(diào)整手段, 取得了較好的改造效果 。
我港#1、#2、#3 自動稱重灌包機實施技術改造后 ,統(tǒng)計計量超差僅為 0. 05%, 大大低于原來的1. 01%。
技術改造前 , 計量超差調(diào)整時間需 5 ~ 8 min,通過技術改造,每次只需調(diào)整弧形投料門調(diào)整片 ,處理時間一般僅需 20 s。同時, 設備性能穩(wěn)定, 各控制參數(shù)得到系統(tǒng)優(yōu)化 ,質(zhì)量偏差范圍進一步降低, 由過去單包( 50 ~ 80 kg/包) ±100 g 的對外質(zhì)量承諾提高到可穩(wěn)定保持在單包 ±50 g 以內(nèi), 散貨灌包效率相應提高,對塑造灌包裝卸作業(yè)品牌乃至提升港口整體形象和市場競爭力都起到了積極作用 。
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