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全自動包裝碼垛機(jī)常見故障分析及解決措施

發(fā)布時間:2021-03-03 17:09:25 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

前言
全自動包裝碼垛生產(chǎn)線通過可編程序控制器、對整個生產(chǎn)線的工作過程進(jìn)行自動控制,對運行過程中出現(xiàn)的故障或供料不足,供袋不及時、出垛不及時等,進(jìn)行聲光報警。
一、碼垛機(jī)突然停車故障分析及解決措施
故障一:碼垛機(jī)突然停車,觸摸屏上顯示“正在運行”,無報警信息,斷電重新啟動可正常,有時一個垛盤會停車3~4次。對此情況進(jìn)行檢查,可能出現(xiàn)以下幾種現(xiàn)象:1)根據(jù)故障的無規(guī)律性,并且頻次不高,懷疑PLC程序出錯或PLC故障。2)重裝PLC程序及更換PLC均無效。3)在料袋的“轉(zhuǎn)位”和“編組”步驟間觀察,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)位機(jī)的兩個料袋抱夾的動作不一致,其中一個稍慢,在料袋開始轉(zhuǎn)位時還未抱住料袋。此時若180度轉(zhuǎn)位,使料袋不能在包夾中心,轉(zhuǎn)位中使轉(zhuǎn)位機(jī)的出口計數(shù)光電開關(guān)動作,隨后碼垛機(jī)停車。4)觀察觸摸屏上顯示的轉(zhuǎn)位計數(shù)器中的數(shù)字,比編組計數(shù)器中的數(shù)字多1個。
分析原因:1)轉(zhuǎn)位計數(shù)和編組計數(shù)器不能在一定時間內(nèi)同步,程序不能進(jìn)行,造成碼垛機(jī)停車。2)轉(zhuǎn)位機(jī)的兩個料袋抱夾的動作不一致,轉(zhuǎn)位中使轉(zhuǎn)位機(jī)的出口計數(shù)光電開關(guān)動作,多計數(shù),才是故障的主要原因。
解決措施:拆下轉(zhuǎn)位機(jī)的兩個料袋抱夾氣缸進(jìn)行保養(yǎng),裝回試機(jī)故障消失。
故障二:碼垛機(jī)突然停車,觸摸屏上顯示“編碼機(jī)延時,請檢查電機(jī)斷路器、熱保護(hù)設(shè)置、交流接觸器”在轉(zhuǎn)位機(jī)后料袋已堆積。
分析原因:檢查電機(jī)斷路器、熱保護(hù)設(shè)置、交流接觸器均正常;測試轉(zhuǎn)位計數(shù)器光電開關(guān)正常;重啟碼垛機(jī),工作正常;現(xiàn)場觀察一小時后,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)位機(jī)輸送給編碼機(jī)料袋后,編碼機(jī)應(yīng)立即輸送編組,此時編碼機(jī)并未輸送編組,造成堵袋停車;懷疑編碼輸送電機(jī)部分出現(xiàn)故障,檢查無損壞器件,無接觸性故障;碼垛機(jī)工作正常時,查看包裝控制柜中的交流接觸器時,發(fā)現(xiàn)(編碼輸送電機(jī)交流接觸器)KM8,工作時觸點火花很大,似觸點接觸不良。
解決措施:更換交流接觸器KM8后,試機(jī)運行正常。
二、碼垛機(jī)垛1故障分析及解決措施
故障:碼垛機(jī)垛1(升降機(jī)輸送)空垛盤碼完第一層后即排出,重新上新空垛盤碼垛。
分析原因:1)根據(jù)故障的規(guī)律性,懷疑PLC程序出錯或PLC故障。2)重裝PLC程序及更換PLC均無效。3)觸摸屏上調(diào)出“歷史事件”查看記錄,顯示屏上亂碼。4)觀察空垛盤碼完第一層后排出前的狀態(tài),發(fā)現(xiàn)垛1上升后,分層板關(guān)閉減速接近開關(guān)與垛1的空垛盤到位光電開關(guān)相碰。造成分層板關(guān)閉減速接近開關(guān)發(fā)出信號,隨后垛1(升降機(jī)輸送)空垛盤碼完第一層后即排出,重新上新空垛盤碼垛。
解決措施:重新校正垛l的空垛盤到位光電開關(guān)支架后,試機(jī)正常。
三、自動包裝的下稱不投料故障分析及解決措施
故障一:自動包裝的雙稱,其中的下稱不投料,觸摸屏上手動下料也不正常。
分析原因:在稱重控制柜觸摸屏上調(diào)出“稱重參數(shù)”畫面,在觸摸屏上手動下料。手動下料時,柜中KA9吸合,用萬用表的電壓檔測量KA9的常開觸點,有DC24V,說明KA9的常開觸點未閉合。
解決措施:更換合格的KA9,試機(jī)后運行正常。
故障二:自動包裝的雙稱,其中的下稱不投料,觸摸屏上手動下料正常。分析原因:1)重裝PLC程序及更換稱重控制器均無效。2)更換觸摸屏正
常。3)觸摸屏在此稱重系統(tǒng)中,屬于上位機(jī),稱重控制器屬于下位機(jī),據(jù)此不能判斷觸摸屏損壞。4)裝回原觸摸屏,檢查稱重控制器參數(shù),在“控制參數(shù)”中完成信號:后發(fā)(應(yīng)為先發(fā));本機(jī)地位:主機(jī)(應(yīng)為從機(jī))。
解決措施:將“完成信號”設(shè)為“先發(fā)”,“本機(jī)地位”設(shè)為“從機(jī)”后,試機(jī)運行正常。
四、輸送鏈板機(jī)不運行故障分析及解決措施
故障:料袋裝料完成下落后,輸送鏈板機(jī)不運行,包裝觸摸屏上無報警信
息。
分析原因:分析電路,輸送鏈板機(jī)需得到包裝機(jī)連鎖運行信號,才能運行;檢查輸送控制柜中PLC的10.2(包裝運行)為+DC24V,有輸入信號時應(yīng)為0V;查看包裝控制柜中的通用繼電器KA6已吸合,用萬用表測第5~9腳常開觸點阻值為無窮大。
解決措施:更換通用繼電器KA6后,試機(jī)運行正常。
五、整形機(jī)不能手動向上動作故障分析及解決措施
故障:包裝機(jī)料袋下袋后的夾口整形機(jī)不能手動向上動作。
分析原因:按上升鍵看包裝柜PLC3的15腳I9.3輸入信號正常;按上升鍵看包裝柜PLC12的19腳Q21.7輸出信號燈亮,但無DC24V輸出。此DO輸出模塊的輸出繼電器損壞。
解決措施:更換PLC12后,試機(jī)運行正常。
六、縫紉機(jī)故障分析及解決措施
故障:縫紉機(jī)一直在工作,停不下來,在停車后也停不下來。
分析原因:縫紉機(jī)交流接觸器KM2一直吸合;挑開KM2的線圈接線,縫紉機(jī)停止;縫紉機(jī)交流接觸器KM2線圈接至PLC的Q28.2;檢查縫紉機(jī)的人口、出口光電開關(guān)正常,測試人口時Q28.2的輸出燈亮,測試出口時切線氣缸動作;Q2s.2的輸出燈滅時,AC220V并未消失。分析為PLC內(nèi)微型繼電器觸點粘連。
解決措施:斷電取下PLC14更換內(nèi)部Q28.2點的微型繼電器后,試機(jī)運行正常。
結(jié)束語
自動包裝碼垛機(jī)出現(xiàn)故障維修時,要求首先按下操作盤或現(xiàn)場按鈕盒上的停止按鈕,確定設(shè)備停機(jī)后,再進(jìn)行處理。必要時,斷開設(shè)備電源,以防止誤啟動。嚴(yán)禁在沒有按下停止按鈕的情況下,進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部處理故障,以防發(fā)生人身傷害事故。

 

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