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ENGLISH0755-88840386發(fā)布時間:2020-05-29 14:11:14 |來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載
779條盒透明紙包裝機用于軟盒煙包的條盒紙包裝以及條 外透明紙的包裝,煙包推入包裝輪1完成條盒紙的包裝,再推 入包裝輪2完成條外透明紙的包裹和熱封叫在條煙經(jīng)包裝輪 1推送入包裝輪2的過程中,由于煙包溫度變化、條盒紙的折 疊不良故障以及條盒上膠裝置故障等一系列原因,導致包裝輪 I推送過來的煙條沒有完全進入包裝輪n,在包裝輪II的3點 鐘位置發(fā)生卡堵,導致包裝輪u的傳動齒輪與傳動軸之間產(chǎn)生 了相對錯位,引起包裝輪II移位故障,嚴重影響了設(shè)備的高效 穩(wěn)定運行。
針對779條盒包裝機煙條未到位弓I起的主傳動軸移位故障, 通過分析設(shè)備運行的規(guī)律,提出杜絕未到位煙條卡堵的改造上 折疊器方案,針對未到煙條不能進入轉(zhuǎn)運臺U,進而引發(fā)質(zhì)量 缺陷的問題,提出自重力復位的擺桿式傳感檢測方案。
1問題分析
包裝輪II的模盒接收來自包裝輪I的煙條時,由于煙條輸 送不到位,未完全進入模盒內(nèi)的情況時有發(fā)生。如圖1 (左) 所示,未到位的煙條在包裝輪II內(nèi)逆時針旋轉(zhuǎn)時,上折疊器和 煙條發(fā)生干涉,產(chǎn)生卡堵,導致上折疊器傳動軸離合器脫開, 設(shè)備停機,因為設(shè)備運行慣性大,不能立即停機,堵塞進而導 致包裝輪I[的主軸發(fā)生移位故障。包裝輪II移位故障發(fā)生后,會產(chǎn)生條盒透明紙散條,它有 嚴重的質(zhì)量缺陷氣必須立即停機排除故障,每次排除故障都 需要打開機背面的齒輪箱蓋板,對傳動齒輪與傳動軸之間位置 進行調(diào)整,由于蓋板螺釘多達16顆,傳動齒輪與傳動軸之間 為漲緊套連接,有嚴格的放松和張緊的程序以及嚴格的張緊力 要求叫排除故障約1.5 h,嚴重影響了設(shè)備效率。
2技術(shù)分析
2.1總體分析
2.1.1杜絕卡堵
如圖1所示,針對上折疊器2導致的包裝輪II卡堵現(xiàn)象, 將原先堵煙的部分去除,并對其作倒角處理,能順利引導未到位的煙條。因此,當煙條未推送到位時,包裝輪II的3點鐘 位置不發(fā)生卡堵,煙條順利地往下運動,不產(chǎn)生過載現(xiàn)象, 無過載,則設(shè)備包裝輪n的主軸不會發(fā)生移位。此時,雖然不會產(chǎn)生卡堵設(shè)備的故障,但我們需要對該 條未推送到位的煙條進行處理。下節(jié)將講述如何杜絕該煙條 進入下級工序。
2.1.2杜絕質(zhì)量缺陷
針對未到的煙條高出包裝輪II的模盒,我們的思路是: 在包裝輪II的3點鐘位置和12點鐘位之間增加一套煙條到位 檢測(如圖2所示),由擺桿1和檢測器2等零件組成,檢測 器實時檢測擺桿位置叫包裝輪II內(nèi)的煙條到位時,煙條與 擺桿之間有一定的間隙,煙條能通過,擺桿保持不動,設(shè)備 正常運行。當包裝輪II內(nèi)的煙條不到位時,煙條就會碰到擺 桿,擺桿繞其
支點擺動,檢測器檢測到擺桿位置變化,向控 制器發(fā)送信號,設(shè)備立即停止運行,由操作人員手動將未到 位的煙條取出。擺桿依靠自身重力下擺,由傳感器限位,正 常情況傳感器與擺桿貼合;當未到位煙條抬高擺桿后,擺桿 與傳感器脫離,控制中心接收到擺桿脫離的信號,機器運行 停止。
2.2詳細設(shè)計
將端部的突出折疊塊去除,改為帶倒角的折疊方式。當 未到位煙條經(jīng)包裝輪II由逆時針方向轉(zhuǎn)動時,改造后的上折 疊器起到導向作用,避免未到位煙條與上折疊器發(fā)生干涉。設(shè)計煙條到位檢測裝置,三維結(jié)構(gòu)如圖3所示,由擺 桿1和檢測器4等零件組成,其中支架5將整套傳感檢測裝 置安裝到機器上。檢測器裝置實時檢測擺桿位置。包裝輪n內(nèi)的煙條到位時,煙條與擺桿之間有一定的間隙,煙條 能通過,擺桿保持不動,設(shè)備正常運行。當包裝輪內(nèi)的 煙條不到位時,煙條就會碰到擺桿,擺桿繞其支點擺動, 檢測器檢測到擺桿位置變化,向控制器發(fā)送信號,設(shè)備立 即停止運行,防止未到位煙條中含有質(zhì)量不合格煙條。
3.結(jié)語
該研究解決了由于包裝輪I推送過來的煙條沒有完全 進入包裝輪n,在包裝輪n的3點鐘位置發(fā)生卡堵,導致 包裝輪II的傳動齒輪與傳動軸之間產(chǎn)生了相對錯位的移位 故障,消除了包裝輪II移位引起條盒透明紙嚴重質(zhì)量缺陷 煙條(散條)的隱患。同時,避免了頻繁打開齒輪箱蓋板 引起其損壞后,產(chǎn)生滲油隱患;避免反復調(diào)整傳動齒輪與 傳動軸之間的位置,消除因其磨損產(chǎn)生大修的可能,提高 了設(shè)備運行的安全性。無需反復調(diào)整校準移位的包裝輪口, 還可以減少設(shè)備修理時間,提高設(shè)備效率,并且減少了設(shè) 備修理的工作量,降低了修理工勞動強度。該改造方式可 以在類似的設(shè)備故障解決過程中推廣。
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